
永煤集团铁运处树牢过“紧日子”思想,把降低制造成本摆在企业发展的重要位置,通过对各生产环节精打细算,努力实现“人人皆是创效源”的目标。2023年前三季度,该处万吨公里成本同口径比2020年降低103元,处于行业领先水平,已累计增效2000余万元。

万吨公里成本是铁路运输的一项核心指标,直接反映企业的运营质量、核心竞争力。
随着国家“公转铁”政策的加快实施,铁运处运输结构不断发生变化,铁路集装箱运输比例显著增加,特别是闽源钢铁集团和龙宇煤化工开通集装箱专列运输后,“返空回送”现场日趋严重。同时,为满足调车安全需要,集装箱编组时造成的车辆顺序调整,进一步增加了运输成本。

面对企业发展新形势,铁运处经过系统研究,紧紧抓住万吨公里成本这一最大变量,全面分析成本构成要素,制定降本增效目标,用好内部市场化管理这个“传家宝”,给每一名职工压担子、搭梯子,形成聚沙成塔、集腋成裘效应。
铁运处建立了以万吨公里成本为纲,以材料费、人工费、修理费等为主要考核指标的工作原则,每月对照计划完成情况进行分析,通过指标构建企业运营状况的“体检表”,并纳入绩效评价,以充分体现“挣工资”理念,倒逼成本下降。

降低材料费上,铁运处实施万吨公里油耗定额之内进行阶梯奖励,调动机车乘务员节支降耗积极性,年均降低燃油费60余万元;充分发挥项目负责制作用,坚持在废旧物资里“淘宝”,近3年完成修旧利废原值200余万元;计划自主完成中心站新增三股道的施工工作,通过细化工艺,铁路线路材料复用,预计可节省工程费用1000余万元。

降低修理费上,铁运处坚持“能自修不外委”,先后完成了0095、0097机车柴油发电机组大修,0051、0052、0096机车轻大修任务,累计节约维修费用300余万元;应用“郭凯敏创新工作室”自主研制的“埋线布线器”,完成青永线30公里光缆的铺设任务,节约费用90余万元;在客运站、齐山站铁路信号设备升级改造项目中,针对室外信号设备改造施工费用高的问题,经过现场充分调研,将自主完成室外部分施工,可节约工程费用200万元以上。

降低人工费上,铁运处推出“一专多能、兼职合岗”管理办法,涵盖调车员、信号工、线路工、内燃机车钳工等12个工种,加快了企业专一技能职工队伍向复合型、高技能型职工队伍转变的步伐;引入大型线路捣固车,结束了矿区铁路30多年来人工起拨道的历史,比人工作业效率提高5倍以上;推进“机械化换人、自动化减人”,钢轨打磨、线路中修实现完全机械化,39座无人看守道口实现远程控制。
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