大数跨境

精打细算过好“紧日子”,他们这么做——

精打细算过好“紧日子”,他们这么做—— 永煤集团
2025-09-05
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在当前形势下
过“紧日子” 不是被动的收缩
而是主动的精打细算
是藏在每一个岗位里的智慧与担当
他们在日常工作的点滴里
将 “降本增效” 变成了实际效益
他们用精打细算的 “巧劲”
为企业筑牢了成本防线
让每一分投入都产出最大价值
这,就是过好 “紧日子” 的真谛


作为一名煤矿技能大师,我深知现在市场形势不好,企业得多想办法降成本、提效率。我们定期组织团队成员开展技术攻关,带着职工到井下一线,从一颗螺丝、一条管路的损耗中抠成本。平时我也爱琢磨些小改小革,牵头完成的“多功能综合保护装置维修检测系统”,别看名字绕,实际用处大着呢!能快速修好防爆开关的保护器,关键是做起来便宜、用着还靠谱,就这一个小创新,每年能给矿上省20多万元的材料费。

接下来我还得加把劲,把精打细算的想法融进每一个小环节,用这些不起眼的 “小举动”,实实在在帮企业多省点、多赚点,为降本增效多出份力!


作为“兵头将尾”,我既要为班组职工的安全负责,也要用“当家要知柴米油盐贵”的心态,算好“成本账”。我们坚持“设备少停一分钟,效益就多增一分钱”的原则,针对综掘机、皮带输送机、单轨吊等关键设备,建立了“健康档案”。今年7月份,综掘队使用的电动单轨吊出现故障,我们通过自主维修,仅此一项节省配件费8万元。
今年以来,我们班组的设备故障率降低30%以上,减少成本投入20余万元。


我在机修岗位近20年,看着矿井的发展,也总想着多使把劲。8月初,掘进队一部刮板输送机减速机壳体出现裂纹,要是换新的,得花好几万。我带着两名职工先清理壳体表面油污,用探伤仪精准找到裂纹位置,接着用角磨机开坡口,选好焊接材料,一点点把裂纹焊死,后续又对壳体进行压力测试,确保修复后能正常使用,这一下就为矿上省下不少采购新减速机的费用。

矿井发展靠的是大家拧成一股绳,我守着“机修”这一亩三分地,就想多修好一件设备,多搞一个小创新,为矿井的安全生产、降本增效添点力!


我是车间里的“双料工”,不仅管着仓库物资进出,也兼着电气维修。内部市场化、降本增效、创新创效是企业上下作答“经营三问”的关键举措,也渐渐化成了我在工作中的日常。那些磨损的工器具,只要有修复的可能,我便不愿轻易让它们“退役”;报废的工具也是拆下完好的零件收存;还有那些从设备上替换下来的旧件,都成了我维修箱里珍贵的“备胎”。数不清的角磨机、钢卷尺、焊枪、断路器等旧件,经过我的手会重新“上岗”。

降本增效从来不在响亮的口号里,而在每个螺丝的复用、每段电线的延续之中。


在日常管理中,我始终坚持一个原则:花公家的钱要像花自家的钱一样,精打细算、力求节约。厂里脱氯系统的淡盐水pH值工艺要求是9-11,以往大家往里加氢氧化钠没有很严格的标准,在范围内就行。现在为节支降耗,我们就在想,到底是哪个数值投入产出比最高?经过反复试验,发现调到最低值最佳,原料费一年就能节省18万元。

说白了,干工作就得眼里有活、心里有账,能给厂里多省点,咱企业的效益就会好点,大家的收入才可能会多点。毕竟,大河没水小河干,省下的就是赚到的。



文图:张华 王于航 范碧龙 范廷礼 黄凤凤 台红霞
编辑:张华
校对:梁晓晓
  

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