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本期推出
龙宇装备专题报道
《“跳起来摘桃子”,以创新“拼劲”决战收官季》
四季度是全年工作的收官之季,也是冲刺决战的关键时期。龙宇装备坚决树牢“以质量效益为中心”的鲜明导向,深刻把握“供需配”市场规律,持续强化全员成本意识,扎实推进内部市场化管理,从自主维修破难题,到工艺革新提效率,再到盘活闲置资源,一步步把“成本压力”变成“发展动力”,以“跳起来摘桃子”的拼劲提质增效,为实现全年任务目标奠定坚实基础。
自主维修,小技术解决大难题
面对生产紧急需求与技术瓶颈的双重挑战,龙宇装备用实际行动作出了“闯改创”的坚定回答。
近日,机修车间一台矿用隔爆型动力中心在调试中突发故障,而矿井新工作面安装迫在眉睫。若按常规采购新主板,不仅需支出1.9万元,而且将面临漫长供货周期,严重影响生产进度。
“不等不靠,自主维修!”机修车间迅速组织技术骨干成立攻关小组,通过拆解、查图、测量,精准锁定故障根源为老化的薄膜压力传感器。最终,仅花费60元更换传感器,设备便恢复正常,如期投入安装使用,保障了矿井生产接续。
如今,自主维修在龙宇装备已成常态:采煤机变频器实现从外委到自修,年节约维修费用40余万元;采用耐磨板贴敷焊接修复40节800型中部槽,节约29万元;60余台液压支架无线遥控器通过自主维修“重获新生”,累计节约超100万元。
工艺革新,智能化升级“提速度”
“焊接机器人怎么又停了!”
“车间得赶紧想个办法,老这样可不行!”
在运输机车间焊接机器人作业区,面对机器人寻位技术局限影响生产效率的问题,车间负责人与技术骨干展开了深入讨论。
此前,机器人采用“焊丝触碰”方式进行寻位,一旦板材表面存在锈蚀或残留焊渣,就容易出现定位偏差甚至停机,操作人员不得不反复进行人工清理与调整,效率低、质量也难以保证。
面对困境,该车间经过充分调研,决定引入激光寻位技术。通过与设备厂家协同安装传感器、调试程序、培训团队,顺利完成升级。升级改造后,激光寻位不受表面瑕疵影响,定位快速精准,编程工作量大幅减少。机器人焊接效率提升5倍,焊缝质量也显著提高,再也不用为“寻位不准”头疼。
盘活资源,“沉睡”库存变“香饽饽”
针对仓库里堆着的旧零件、半成品,龙宇装备用“盘、评、用”三步法,唤醒了“沉睡资源”。
第一步“盘”:地毯式清查库存,每个闲置物料都登记规格、数量,建“一物一账”,不搞“糊涂账”;第二步“评”:专业人员判断物料状态,分成、优先复用、待修复改造、规范报废三类,不浪费一件有用物资;第三步“用”:生产计划优先调度闲置物料,对规格不符的进行改造适配。
托辊车间从仓库找出规格不符的槽钢纵梁,经处理后达到适配需求,节省13万元;铆焊车间从报废伸缩梁中“套裁”耳板坯料,再省3万元;改造积压中、边支柱制作托辊架,又节约近5万元。
1-9月份,龙宇装备闲置存货再利用达72.89万元,曾经的积压资源成为生产线上的“香饽饽”。
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