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裕东发电专题报道
《从“粗放洗”到“精准护”,
筑牢水处理系统 “防污屏障”》
“这套‘动态平衡清洗法’可算把我们的‘心病’治好了!现在水处理过滤系统再也不会因微生物污染或结垢‘闹罢工’,生产连续性有了十足保障!”在裕东发电化水车间内,化水运维部部长周松杰指着运转平稳的超滤、反渗透双滤水系统,语气满是欣慰。

这“心病”要从去年说起——自裕东发电将水源由地下水全面切换为城市中水后,水处理过滤系统便遭遇“水土不服”。城市中水里的高有机物含量,让微生物在滤水元件表面疯狂滋生,形成黏糊糊的“菌膜”;钙镁离子持续沉积,又在管道内壁结起厚厚的“水垢”。“就像给滤水系统穿了件‘脏外套’,越穿越沉,不到3个月超滤系统就出现堵塞,处理能力直接降至50%。这时必须停掉系统,请第三方来清洗。”周松杰皱着眉回忆,“一次清洗要花10多万,一年光清洗费就40多万;更要命的是,清洗得停3天,发电任务都得往后推,简直是‘花钱又误事’。”
为破解这一“瓶颈”,裕东发电迅速组织成立攻坚团队,成员们天天泡在车间分析滤水数据。“传统的‘固定加强反洗’就是‘一刀切’,不管是微生物污染还是结垢,都用同样方式清洗,不仅效果差,还会损伤滤水元件。”攻坚团队负责人马晓菲说:“我们得给滤水系统装个‘智能体检仪’,精准判断‘病因’后再‘对症下药’。”

经过一个多月反复试验,“动态平衡清洗法”应运而生。这套方法像给水处理过滤系统安了“千里眼”——通过实时监测产水流量、产水浊度、出水口压力等5项关键指标,系统能自动识别污堵类型。若是微生物污染,就启动“杀菌碱洗模式”,用次氯酸钠溶液彻底清除“菌膜”;若是结垢问题,就切换到“结垢酸洗模式”,用盐酸溶解水垢。更关键的是,团队还将清洗流程“本土化”,利用现有加药设备,让运维人员能自主操作杀菌剂、盐酸的投放;一旦发现系统出口压力有“抬头”趋势,立即启动彻底清洗,从源头掐灭污堵隐患。
“以前我们天天盯着第三方的清洗日程,现在再也不用了!”化水运维部运行值班员徐中华指着监控屏幕上稳定的压差曲线说,“现在压差一直保持在正常范围,小问题我们自己就能处理,再也不用等第三方来‘救火’。”

数据不会说谎,“动态平衡清洗法”实施后,水处理过滤系统的第三方清洗周期从3个月延长至1年以上,年清洗成本从40万元降至10万元以下,直接节约费用30余万元;更重要的是,生产连续性得到有力保障。今年以来,水处理系统因清洗导致的设备停运时间较去年同期减少90%,彻底解决了“清洗影响生产”的难题。
“这次升级不只是简单‘换方法’,更是把滤水污染控制从‘粗放式’推向了‘精准化’。”裕东发电总经理刘时才看着运转正常的水处理系统,信心满满地说:“接下来,我们要把‘动态平衡清洗法’推广到其他系统,让‘数据驱动、主动干预’成为裕东发电的‘金字招牌’,真正把数字化降耗、数字化管理发挥最大效能。”
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