面对严峻复杂的经济形势,永煤集团将降本增效作为应对市场风险、提升核心竞争力的关键举措,以创收创效为重要抓手,通过出实招、求实效,全力推动生产经营提质升级,切实将降本增效理念转化为企业高质量发展的实际成效。
拒绝“等靠要”!自修“卧底机”降本又增效
“谁也没想到,这台被丢在库房的废旧机器,经过我们自主维修后,不仅省了4万多元采购成本,而且清底效率是之前人工打风镐的3倍。”车集煤矿巷修一队队长王跃站在修复后的卧底机旁说道。
原来,近期巷修一队面临一项1400多米的落底施工任务,施工环境复杂、作业强度大,传统人工风镐作业不仅效率低下且劳动强度大。
为此,该队只能寄希望于机电库房唯一一台废弃破碎装载卧底机,但整机早已锈迹斑斑、形同废铁,配件无从采购,若外购新件,成本高达4.4万元,供货周期又需半月以上。
“等不起啊!”队长王跃在班前会上语气坚定,“耽误一天,就影响整个工程进度,现在矿上在大力倡导降本增效,每一分钱都要花在刀刃上,咱们自己动手,能修就修,能省就省!”
说干就干,王跃迅速牵头组建由机电工岳帅涛、维修骨干周兴杰等5人组成的攻坚小组,吹响了“向废旧要效益”的号角。
没有现成配件,那就从废料库里“淘”。他们一头扎进矿区废旧设备堆放区,在锈迹斑斑的“废铁堆”中翻找可用零件。“那几天,我们像’淘金者’一样,比对尺寸、测试性能,光是匹配一个液压接头就试了七八个旧件。”岳帅涛回忆道。
整整用了3天时间,攻坚小组终于完成修复,当修复后的卧底机首次下井作业时,现场职工纷纷围拢过来。“真没想到还能用上!”该队职工朱成水感慨。如今,该设备已连续稳定运行半个月,各项运行指标均符合预期。
“以前一班要轮换三四组人打风镐,现在机器一开,省力多了。”该队党支部书记李勇强介绍,使用修复后的卧底机进行作业后,每班人力需求减少40%,综合效率提升超50%。
今年以来,在企业大力开展降本增效的背景下,车集煤矿巷修一队不等不靠、主动作为,累计完成创新成果14项,修复喷浆机、锚杆机等设备100多部,回收复用轨道、风水管路960余根,为矿井节约资金近200万元。
自研拔轮器“上岗”
近日,城郊煤矿机修厂修理场地内,一台自主研发的自动液压升降拔轮器正式“上岗”,只见操作职工轻轻推动液压手柄,短短2分钟内,重达数百斤的直径600毫米的对轮便平稳完成拆卸。
“以前4个人忙活2小时都未必搞定,现在1人操作就能轻松完成,安全还有保障,这设备太实用了!”这一幕让围观职工纷纷赞叹。
在煤矿生产中,皮带轮、对轮等重型部件的拆卸维修是保障生产连续的关键,但长期依赖人工,不仅效率低,还存在部件侧翻、人员被砸的安全风险。
为破解此难题,该矿将“提效率、保安全、减强度”作为核心攻坚方向,并坚持“修旧利废”原则,动力系统采用废旧的11千瓦电机与闲置液压站,通过重新编程调试,确保动力输出稳定可靠;支撑框架利用废旧钢材切割焊接而成,经检测,其强度达到行业标准的1.2倍;创新可调节式夹紧机构,搭配液压升降导轨,能灵活适配直径100毫米至800毫米的各类部件。
“市场同类设备售价超7万元,我们用废旧设备材料研发,成本大降且性能更优,矿井节约了大量设备购置资金。”设备主创、机修厂修理班班长杨学亚自豪地说。
目前,该拔轮器已完成20余项次重型部件拆卸维修,获职工一致认可,实现“安全、高效、减人、减强度”目标。
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