大数跨境

get这些低成本“操作”,你也是降本“达人”→

get这些低成本“操作”,你也是降本“达人”→ 永煤集团
2025-08-27
2


在企业高质量发展的道路上

降本增效是企业生存发展的关键密码

对于永煤集团而言

这道密码的解锁者

正是奋战在各个岗位的职工们

他们用一个个“小点子” 破解 “大难题”

用一笔笔“节约账” 算出生存发展的 “效益账”

话不多说

跟随小编一起来看看

这些省钱却高效的妙招吧






让U型钢 “直” 抵降本



01

问题背景


在矿井支护中,U型钢受采动压力影响易弯曲变形,复用率极低,剩余60%的旧料造成了严重的资源浪费和成本攀升。

02

我有办法


为解决这一问题,陈四楼煤矿技术人员研制出 “U型钢取直装置”。他们巧妙利用井下淘汰设备,将废旧大力柱千斤顶改造为压力柱,用轨道焊接成压直槽。升井钢材经筛选分类、清除嵌矸后,通过压力柱多点施压整形,仅需20分钟就能取直达标。

03

来看成效


从重新购置转为修复再利用后,每米钢材可节省材料成本约570元,该装置日均修复15根,一年可减少近百万支出。





智能凭证压平机让效率提升5倍



01

问题背景


传统手动压平机需操作人员反复旋转手轮,不仅难以保证压力稳定性,导致票据压平效果不佳,效率也极低。

02

我有办法


车集煤矿采用“PLC+传感器+触摸屏”三位一体的自动化控制方案,构建起高度智能的压力调控体系和直观的数字化操作界面。同时,选用电动千斤顶作为核心动力源,巧妙平衡了性能、安全与成本,实现了自动化、精准化的压平操作。

03

来看成效


税票压平效率提升5倍以上,与新购入设备相比,该压平机能耗更低、更便捷,节省设备采购费及后期维护费约3万元,并有效解决了票据存档不平整、装订困难等问题。





10元成本“复活”4.4万元设备



01

问题背景


矿用本安摄像仪故障损坏后,由于缺乏相应检测维修技术,传统做法是整体更换,但成本较高。

02

我有办法


城郊煤矿发挥姬忠鹏创新工作室的技术攻关力量,组织人员查找资料、了解设备工作原理、对照电路板自画电路图,逐个检测电阻、电容、继电器等元器件,最终精准找出故障点并修复。

03

来看成效


仅用不到10元的成本就成功修复了价值4.4万元的整套设备,成功实现了自主维修





截割头 “焊” 卫效能保卫战

01

问题背景


综掘机截割头在使用过程中,截齿齿座因长期磨损导致性能下降,严重影响掘进作业效率。

02

我有办法


永锦能源云煤一矿维修人员创新采用 “预热→补焊一层 (普通焊丝)→恒温冷却→补焊多层 (耐磨焊丝)→恒温冷却” 的流程,对截割头齿座进行细致补焊和加固。

03

来看成效


修复一个综掘机截割头可节约采购费用15万元左右,有力推动了矿井降本增效。






槽体加厚,维修率直降80%


01

问题背景


耙矸机槽体在井下长期使用中易磨损,需频繁返修,而反复升井维修不仅影响生产效率,还大幅增加成本。

02

我有办法


洛阳煤业嵩山煤矿职工改用20毫米厚钢板自主加工槽体,替换原厂10毫米厚的已磨损旧槽体。厚度提升一倍后,槽体的坚固度与实用性显著增强,实现了一次加工、长期耐用,从根源上减少了返修频率。

03

来看成效


通过自主加工耙矸机槽体进行更换复用,设备维修率直接下降80%,每台年维修成本节约近3万元。




文图:李淑慧 高涵  赵嘉玮 晋亚柯 吉彦芳
编辑:张华
校对:张华
  

版权声明】本公众号发布或推送的内容,绝大部分为原创,版权属永煤集团所有,转载请注明出处。也有部分内容来自网络,版权归原作者所有,我们尊重原创,也重视分享,如有不妥请联系我们删除。

投稿邮箱:ymrmt2021@163.com


总监:王茂兴    监制:郑向民 丁   斌    统筹:郭新杰 梁晓晓





【声明】内容源于网络
0
0
永煤集团
传递永煤声音,讲述永煤故事,展示永煤形象,凝聚永煤力量
内容 0
粉丝 0
永煤集团 传递永煤声音,讲述永煤故事,展示永煤形象,凝聚永煤力量
总阅读0
粉丝0
内容0