
在企业高质量发展的道路上
降本增效是企业生存发展的关键密码
对于永煤集团而言
这道密码的解锁者
正是奋战在各个岗位的职工们
他们用一个个“小点子” 破解 “大难题”
用一笔笔“节约账” 算出生存发展的 “效益账”
话不多说
跟随小编一起来看看
这些省钱却高效的妙招吧
让U型钢 “直” 抵降本
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问题背景
在矿井支护中,U型钢受采动压力影响易弯曲变形,复用率极低,剩余60%的旧料造成了严重的资源浪费和成本攀升。
02
我有办法
为解决这一问题,陈四楼煤矿技术人员研制出 “U型钢取直装置”。他们巧妙利用井下淘汰设备,将废旧大力柱千斤顶改造为压力柱,用轨道焊接成压直槽。升井钢材经筛选分类、清除嵌矸后,通过压力柱多点施压整形,仅需20分钟就能取直达标。
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来看成效
从重新购置转为修复再利用后,每米钢材可节省材料成本约570元,该装置日均修复15根,一年可减少近百万支出。
智能凭证压平机让效率提升5倍
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问题背景
传统手动压平机需操作人员反复旋转手轮,不仅难以保证压力稳定性,导致票据压平效果不佳,效率也极低。
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我有办法
车集煤矿采用“PLC+传感器+触摸屏”三位一体的自动化控制方案,构建起高度智能的压力调控体系和直观的数字化操作界面。同时,选用电动千斤顶作为核心动力源,巧妙平衡了性能、安全与成本,实现了自动化、精准化的压平操作。
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来看成效
税票压平效率提升5倍以上,与新购入设备相比,该压平机能耗更低、更便捷,节省设备采购费及后期维护费约3万元,并有效解决了票据存档不平整、装订困难等问题。
10元成本“复活”4.4万元设备
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问题背景
矿用本安摄像仪故障损坏后,由于缺乏相应检测维修技术,传统做法是整体更换,但成本较高。
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我有办法
城郊煤矿发挥姬忠鹏创新工作室的技术攻关力量,组织人员查找资料、了解设备工作原理、对照电路板自画电路图,逐个检测电阻、电容、继电器等元器件,最终精准找出故障点并修复。
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来看成效
仅用不到10元的成本就成功修复了价值4.4万元的整套设备,成功实现了自主维修。
截割头 “焊” 卫效能保卫战
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问题背景
综掘机截割头在使用过程中,截齿齿座因长期磨损导致性能下降,严重影响掘进作业效率。
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我有办法
永锦能源云煤一矿维修人员创新采用 “预热→补焊一层 (普通焊丝)→恒温冷却→补焊多层 (耐磨焊丝)→恒温冷却” 的流程,对截割头齿座进行细致补焊和加固。
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来看成效
修复一个综掘机截割头可节约采购费用15万元左右,有力推动了矿井降本增效。
槽体加厚,维修率直降80%
01
问题背景
耙矸机槽体在井下长期使用中易磨损,需频繁返修,而反复升井维修不仅影响生产效率,还大幅增加成本。
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我有办法
洛阳煤业嵩山煤矿职工改用20毫米厚钢板自主加工槽体,替换原厂10毫米厚的已磨损旧槽体。厚度提升一倍后,槽体的坚固度与实用性显著增强,实现了一次加工、长期耐用,从根源上减少了返修频率。
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来看成效
通过自主加工耙矸机槽体进行更换复用,设备维修率直接下降80%,每台年维修成本节约近3万元。
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