今年一季度
东风(武汉)实业有限公司
以用户满意为准绳
全员创新创效
圆满完成一季度生产工作
热压冲次环比提升28.1%
切割件数环比提升29.1%
东西湖工厂产量环比提升28%

01
全方位打造高质量产品
东风(武汉)实业东西湖工厂现有5条冲压生产线,为主要客户提供冲压件和备件,其成本与质量管控直接影响到上市车型的竞争力。
自去年三季度起,东西湖工厂导入神龙公司的新项目,其中包含以前没有接手过的一级外观件量产任务。根据神龙公司的“五心守护”行动、“七天无理由退货”等政策,此次项目对外观件质量提出了极高要求。
因此,东西湖工厂在质量、成本、效率、安全、管理等5个方面全方位出击,激发全员改善力,实现高产更要做到主机厂客户满意、消费者放心。

▲冲压场景
质量方面,东西湖工厂把某轮罩的生产缺陷作为攻关突破口。“轮罩这样看起来不起眼的冲压件,为什么要在这上面下功夫?”在生产、技术碰头会上,有同事发出这样的疑问。
答
单看是没什么问题,可和轮胎结合后,会直接影响消费者的车辆体验感。过去,因供货周期紧张,采用大量人力手动消除缺陷来保障供货的持续性,成本高而且效率低。

▲改善小组现场讨论
效率方面,如何不增加投资,充分利用现有设备资源提高效率?是东西湖工厂管理团队思考的课题。
经过研究,团队将目光放在当时已出现产能瓶颈的冲压L4线上。改造前,受制于冲压L4线生产模式少、设备利用不足而导致的产能瓶颈,很多产品只能在手动线上生产。
通过对L4线进行适配性改造,自主设计、增加生产模式,加入快速换型和机器人“一对多”自控程序,生产效率提升46.3%,能耗下降68.4%,均超过预设改造目标。

02
全员改善 高效生产
东风(武汉)实业热成型工厂目前有3条热压线以及9台激光切割机,因为自动化生产程度较高,要提升产量、质量,必须从建立防错机制及自动化检修程序着手。
激光切割的零件孔多而且形状各异,采用人工打标检测不仅效率低,而且失误率较高,这个问题正是现场一个痛点。员工谢杨根据零件特点,用将近半年时间做了70余套对应孔位检出装置,操作工只需将新下线的产品往该装置上一放,就能轻松检测漏切等问题。

▲员工自制对应孔位检出装置
模具上线漏水故障率
下降96%
大家发现,模具上线后会发生漏水问题,但是缺少模具线下水路检测手段,拆卸维修造成设备停机,影响产能提升。党员万为虎依据设备水路水压参数,自制了水路增压泵。该装置的原理是,在水箱注满水的同时,利用增压泵将进出水管与水箱连接成水路回路,使得模具线下试水功能得以实现。与生产模具同步使用,降低了模具上线漏水故障率近96%。

▲万为虎自制水路增压泵
抛料下降99.5%
调整阻挡器停工下降96%
作为热压产品下线的关键设备之一,热压线阻挡器存在调整难、通用性不足等问题。该厂员工张鲲发挥才智,将原阻挡器的定制加工件替换成机械要素标准件,还简化了加工件。改造完成后,新型通用阻挡器实现了全产品共用及在线快速调整的效果。据测算,因阻挡器导致的抛料下降99.5%,调整阻挡器的停工减少了96%。

▲由员工自制的新热压线阻挡器
热压产品节拍优化33.5s
切割节拍优化132s
面对持续高产,东风(武汉)实业通过改善下活“整盘棋”,沌口工厂与热成型工厂共享人力资源,解决人数紧张的问题;热成型工厂结合产品特征,合理制定倒班编制,以减少人员投入及管理变化而导致的管控风险。在品质方面增加自动化监测设施,并联合技术品质部门制定产品管控标准,有效降低不良品的产生及流出。通过改善,该厂热压产品节拍优化33.5秒,切割节拍优化132秒。
往期回顾


点分享

点点赞

点在看


