

“徐师傅,过来扶一下后底板,一个人不好焊接!”在东实车身部件(湖北)有限公司焊装工厂,操作工张文胜大声喊道。
“线边有发哥制作的滑轨托盘,一人就能操作,你试试!”装配班班长徐传语边忙着手里的活儿,边回应道。
张文胜环顾四周一圈,果真在岗位旁边看到一个造型奇特的“小推车”。“这车能行吗,还一人就能操作?”带着疑问,张文胜推着小车来到焊机旁,按照地上的标记固定位置,再根据焊点位置调整托盘高度。
随后,他拿起一块2.2m×0.6m的后底板放在小推车上,有序焊接每一个焊点,短短1分钟就完成了20个焊点的焊接任务。

▋豆绿色的“小推车”造型独特,是高效生产的利器
“怎么样,这可变轨滑移式托盘好用吧?!”工休时,徐传语指着“小推车”自豪地说道。张文胜连连点头,竖起大拇指由衷赞叹:“发哥就是牛!”
张文胜和徐传语口中的“发哥”,正是东实车身部件的改善员杨长发。2019年,为提升现场管理水平,该公司将“爱琢磨、爱折腾”的杨长发转至改善员岗。自此,开启了他的改善之路。

▋寻找改善灵感,是杨长发最爱做的事
2021年,杨长发到焊装工厂顶岗支援,发现员工在加工商用车后底板系列总成时总是加班,还需要2-3人配合作业。“后底板系列产品形态特殊且超长超宽,这导致焊接时单人难以操控,至少需要两人扶正端平再焊接。”杨长发介绍,在焊接时,焊点完全靠人工控制,易产生偏焊、咬边焊、补焊等情况,焊接质量也不稳定。
“能不能做一个‘推车’把后底板平铺在车上,利用推车及料盒作支撑,进行焊接?”经过认真观察后,杨永发冒出这个想法。很快,他就制作出第一台“推车”。“当时还挺有信心,结果试制中发现产品移动时摇晃不定,寻找焊点也不精准。作业时,螺杆也容易刮擦后底板表面产生划痕。”当时的杨长发有些气馁,但还是不想放弃。
琢磨,再琢磨
“那段时间,连睡觉都在想怎么改进,既能实现一人作业,还得保证焊接质量。”每天下班后,杨长发就在车间观察,寻找解决方法。
画草图的稿纸越来越厚,“小推车”的结构也越来越清晰——他把普通台面支撑换成滑移式托盘支撑,这样能解决人工推送过程中,桌面干涉、焊点难以快速定位等问题;用双层线轨与滑块结合,实现横向、纵向联动,还使用高精度微调和万向滑移选定焊点,更加精准。
“小推车”结构图出炉后,市场上的制作报价高达2万元。“自己动手试试看!”杨长发又和同事们,在厂里找了一些废旧材料,采购了部分滑轨、配件,只用3000多元就制作出梦想中的“小推车”。

▋杨长发和同事探讨改善方向
如今,“小推车”已被员工们熟练使用,后底板系列产品焊接生产效率也提升了38%,只需一人就能完成操作,焊接还实现精准定位,质量同步提升。
过去两年,杨长发实施推进各类改善课题近百项,实现收益120多万元。今年截至目前,他已挖掘改善课题40多项,都在有序推进中。
“用最小的成本获得更高的价值,这就是改善的意义。‘小推车’改善每年实现收益近20万元,还可平行推广至其他产品。”杨长发干劲十足,他表示,今后将继续研发创新制作工装辅具、实用型工具,来解决困难作业,提升生产效率,为员工创造更好的工作环境,为企业高质量发展增添动力。





