

“客户又来新订单了!”2022年夏末,在疫情冲击与需求萎缩等多重因素影响下,中国汽车行业整体进入低产期。十堰东森汽车密封件有限公司主动求变、创新破难,凭借着出色的产品力和服务力,逆势突围,订单不断。
再难也必须尽全力满足客户需求,与客户同频共振!东森公司上下一心,启动驻厂保产保交付。

▋ 杨洋观察员工作业,寻找改善点
“一边是拿到手的新订单,一边却是现生产的实际困难。市场不等人,如何在确保质量的同时,按期交付产品?”改善支持部部长杨洋看在眼里、急在心里。

▋ 杨洋和徐永波讨论改善方案
通过一段时间的作业观察,杨洋终于捕捉到了精准数据。于是,“臻心”改善小组应运而生。小组由杨洋带队,设计策划整体解决方案,制造管理部部长王善伟、装备首席徐永波等7名骨干利用专业技术支持,大家发挥各自聪明才智,立志把工作中不顺手、不方便、低效率的问题点逐个攻破。

▋ “臻心”改善小组
“最难的就是非标自动化改造,因为要采用柔性化生产模式,必须兼顾很多产品系列,光是上料和定位这两个步骤就很难做到。”杨洋说,面对这座“大山”,“书生”杨洋的倔劲儿又上来了。“我们和问题‘死磕’,不断对标同行、研究类似设备,终于在转盘机构上找到了灵感。”
杨洋和小组成员先后策划了近10种方案,从中选取最优项。“将上料取料环节从人工手动设置为自动化上装取料。同时,自主设计制作半自动化浸泡机,并将其布置在硫化线边,实现工序整合。考虑到后期拓展性,其他衬套自动缩径只需要快速更换导杆即可完成切换。”杨洋介绍道。
方案终于确定,但实施过程依旧困难重重。疫情反复,人员无法到岗、时间仓促,加工配件准备不足……为了尽早实现提产,杨洋带领团队集体驻厂,同吃同住,白天安装调试设备,晚上总结讨论反思,没有配件就借材料、借工具自己做,每个人都付出了200%的努力。

▋ 改善后的生产现场
“思路系统化+执行高效化”促使改善迅速“落地生花”。改善后,B30衬套质量、交付期等完全满足客户需求,现场环境整洁有序,劳动强度大大降低。在东实股份2022年度QCD成果评选中,《缩短B30衬套生产周期》改善项目获一等奖。




