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出彩有我 | 任山:让生产开启1.5倍速⏰

出彩有我 | 任山:让生产开启1.5倍速⏰ 东实股份
2023-06-12
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代号751096的衬套产品,是十堰东森汽车密封件有限公司质量过硬、口碑较好的老牌产品。近两年,衬套产品受到越来越多客户的青睐,市场需求与日俱增,但东森公司的供应压力也随之“加码”

眼看着产量跟不上销量,衬套班班长任山急得天天奔走在生产现场。哪里生产节拍慢了,他就迅速补位;哪里需要挪动搬运,他马上搭把手。



▋ 任山在生产线边巡视


“眼里有活,身上扛责!”说起任山,同事们连声夸赞,“后工序找他、其他班组长找他、物流也找他,任班长可是我们这儿的‘万人迷’。”

“产品供不应求,得想法子提升效率,抓住市场机遇。”任山多次跟大家讲形势、明任务。“这些年,衬套的生产周期一直是3天,咱们定个改善目标,缩短到2天内交货,这样就能与市场需求保持同步。”

员工士气高涨,结合岗位提出了多个改善方向。工序流程一梳理,岗位用时一测算,立即找到了几处瓶颈。当时,零件加工工序分为硫化、磨削、清洁、浸泡、缩径、通规、检测、包装,过程中存在10次搬运作业,物流搬运距离108步/次,小工序较多且为孤岛作业,这些都是制约生产的关键点。



▋ 员工在“四合一”岗位上操作


任山带领改善支持团队改善了打磨工具,将中心管打磨与硫化飞边打磨两个岗位的工序合并,随后又把自行发明的浸泡设备布置在硫化工位线边,将清洁岗位也合并过来,实现了工序“四合一”。利用机器加工的时间,又实现了人工近距离转移。“将孤岛作业进行线边化整合,实现单人组合作业,效果真明显。”任山计算着当日产量高兴地说。

“用组合拳替代单打独斗,班长,你是把我们一人当成几人用啊。”“虽说比以往更忙了,但省掉了零件流动转运的时间,精益生产就是要这样合理高效!”班组员工们在有效的工作时间内,能干更多的活儿,拥有更多绩效,自然干劲更足。




▋ 任山在缩径工序观察作业


开头的几道工序,经过组合作业后运行良好,但接下来的缩径工序又成了新痛点。缩径可以增加橡胶密度,延长衬套产品的使用寿命。经测算,人工上下料加设备缩径,一个产品需耗时30秒加工,要是再增加2台缩径机又会提升成本,如何解决?

任山想起东森公司的“宝藏”大师、全国机械工业技术技能标兵徐永波。他拉着徐永波仔细研究缩径机,发现放置零件的平台还有空余面积。“施压一次才缩径一个零件,没有发挥出设备的最大价值。”徐永波随手拿起一张纸比划道:“这就好比这么大一个托盘,你只在中心位置放了一杯水,实际上通过合理规划运用是可以同时放四个杯子的。”徐永波的一句话让任山醍醐灌顶,“那咱们就对缩径机进行改造,把一腔改成四腔!”



▋ 任山向徐永波请教改善方法


在徐永波的指导下,模具车间负责缩径设备改进实施,经多次测算,反复调试。去年高温检修后,在原有基础上改造升级后的缩径机投入使用。

“一次操作可同时干出四个零件,简直神速!”操作工陈梅惊喜地说。“还可以更快一些呢!”任山说,“徐大师正设计制作上下料自动装置,这样你就更省力了。”



▋ 一腔改四腔助力生产提速


“设备是需要不断磨合、调试,才能达到最佳状态,在缩径机改良的过程中,操作工也常常急吼吼地找我。”任山回忆说:“落料不到位、抓料抓不起,手放松了神经却要紧绷,生怕压坏了模具。每出现一个问题我都认真记下来,自己能解决的就迅速解决,不能解决的就去找兄弟班组、改善部门、相关领导。不要怕困难,得想办法解决困难。”这也是任山一路走来的改善心得。

在众人的努力下,751096产品工序周期由原来的72小时降低为45小时,相当于生产开启1.5倍速,更好地满足了市场需求,进一步强化了企业市场竞争优势。




END


出彩有我 | 韩进:以百倍用心,换十分满意

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东实底盘:出发去现场,改善我有方


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东实汽车科技集团股份有限公司(简称东实股份)是一家从事汽车零部件研发、制造与销售的大型集团公司,先后获得“全国百家优秀汽车零部件供应商”“湖北省经济建设领军企业”等称号。
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东实股份 东实汽车科技集团股份有限公司(简称东实股份)是一家从事汽车零部件研发、制造与销售的大型集团公司,先后获得“全国百家优秀汽车零部件供应商”“湖北省经济建设领军企业”等称号。
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