大数跨境

倾听好故事丨“强哥”很强

倾听好故事丨“强哥”很强 中车成都
2021-02-01
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导读:质量管理部 尉志强

“强哥”很强

质量管理部质量技术工程师尉志强,大家都亲切称呼他“强哥”,工作上,他雷厉风行,专注严谨,多年来的潜心钻研和经验积累,使他对城轨车体技术质量等方面工作了然于心,也让他有了城轨车体“质量标杆”的美称。

敢于担当,发挥技术使命担当作用,主动作为。他对工作的执着有着像狼一样的狠劲

在成都地铁7号线试制的四个月中,他挑起了车体试制的大梁,不仅是工艺技术、质量技术,更是分厂技术,技术指导、梳理工艺、班组建设、现场问题解决,一人分饰三角,各个角色完美。试制底架总组时,细心的他在开工前制作焊接样件试验,验证焊接设备及环境是否符合要求,并要求表面和内部打磨探伤,就是因为他这个细心的举动,发现样件焊缝内部存在密集型气孔和裂纹,避免直接使用车体型材焊接而造成的重大财产损失,保障车体试制顺利开展。

勇于创新,提质增效,甘于奉献

在10号线二期工艺准备阶段,因公司首次实行城轨物料自主采购,面对主数据无法自主建立,公司无BOM创建能力的困难,“强哥”迎难而上,白天他带领技术团队编制工艺文件,晚上带着徒弟赵阳和李智强制作BOM,用了短暂的6天时间,完成了四种车型4000余种物料BOM创建,按时完成导入,保证10号线二期顺利开工。可在牵引梁试制阶段又出现了“大插曲”,因牵引梁结构多变,施工难度大,导致13个牵引梁平面度超差,“强哥”利用丰富调修经验,指导调修合格13个牵引梁修复。

在地铁6号线生产中,“强哥”又敏锐的发现有7个底架地板宽度超下限值,因底架总组时底架宽度还要收缩,可能造成整个底架报废,“强哥”自创底架宽度控制方法,成功解决此问题。“强哥”仍不罢休,后续继续查找原因,改造底架地板正组工装,节约3h/天工时,降低成本,保障产品质量的同时提高了作业效率。

2019年为形成铝合金司机室制造能力,在司机室试制过程中,“强哥”自己既是技术,又是冷做工,带领团队将四方学习的技术转化为实践,为公司成功试制公司第一台司机室助力,顺利通过首检鉴定,标志着公司已具备了城轨地铁车辆铝合金司机室制造能力。

立足岗位,争取提效突破

担任质量技术以来,以问题为导向,梳理车体典型质量问题56项,建立“铁三角”、检查“项点、工序、标准、记录和人员”对应关系网络图,实现分厂、技术、质量三方高效协同作战模式;促进产品质量不断改善,车体一次交检合格率同比提升1.26%;坚持“双归零”原则,运用“三现二是五为何”方法,解决车体枕梁筋板错位、接地座脱焊等20多项典型质量问题;主持下发质量提升方案,形成分析报告18份,检查提出171项问题并督促整改关闭,助推公司车体质量管理提升,辆均回修活优化30.4%。

学以致用,筑基强本,争当“头雁”

他先后参加多次厂外质量培训,培训后根据自己所学所得制作150多页PPT,将自己所学传授与人,为公司技术人才培养做出自己的贡献;同时他还主持专业科技论文2篇、公司级改善提案7项、授权实用新型专利7项、受理发明专利和实用新型专利各9项。主持制定修订公司技术标准、管理标准4项,弥补了公司城轨车体技术标准短板,为公司车体制造储备技术力量。


“强哥”2015年入厂,短短五年时间,从一名实习生成长为公司级技术专家,并取得国际焊接工程师证(IWE),用自己的勤奋与热情,守护着车体的焊接,经历了7号线试制,10号线牵引梁的试制,17号线司机室试制,已经历风霜雨雪,历久弥新,不再是刚毕业的愣头青,而是城轨车体人的定海神针!


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图文:张东明

编辑:魏雨昕

审核:刘佳薇



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