甬城海岸立口碑
——欣创公司承揽宁钢石灰窑除尘器改造项目建设纪实

热火朝天的建筑工地,忙碌的项目建设者,笔者行走在欣创公司宁钢石灰窑除尘器改造项目现场,火热的建设场景令人激情澎湃。
宁波钢铁有限公司由宝山钢铁集团公司、杭州钢铁集团公司、宁波市政府出资组建的大型钢铁联合企业,主体厂址座落于浙江省宁波市北仑区,依托良好的区位优势,其钢铁产品已对上海、江苏、福建和广东等地区形成了一定的区域辐射。但随着国家对环保工作越来越重视,上马环保提标工程也势在必行。
方案设计精益求精
宁波炼钢厂有两座回转石灰窑,其对应的除尘站配套工艺因投运时间较久,已不能满足排放要求,很多实力强劲的“中”字头企业,也有意向参与宁钢的环保改造项目。在获悉此市场信息后,欣创公司迅速响应,主动联系宁钢方面,启动了竞标准备工作。设计研发人员连夜编制宁钢石灰窑C5、C6改造项目方案。由于业主单位对原设备提资资料有限,设计人员不能确定原除尘器内部构造的具体参数。在图纸设计前期,欣创公司技术顾问李宪晔、设计负责人夏勇军带队到现场,测量设备尺寸、参数。李顾问已年过六旬,为掌握准确的数据,在现场主动爬上十来米高的台架,测量设备型号和接口。
由于时间紧迫,为了保证设计方案的质量不受影响,设计人员连续一周加班到深夜,实地调研设备参数,反复论证技术模型,力争发给业主一份完美的设计方案。
终于,在项目设计初审时,欣创公司一举获得业主单位认可。随后又经过多轮商务谈判和设计方案优化,成功中标。欣创公司以EPC总包方式承揽该项目,对两座回转石灰窑的除尘器本体、输灰系统及电气系统进行改造。

现场施工高效安全
接到中标通知书后,欣创公司迅速从市场营销部、设计研发部、工程部等部门抽调精兵强将组建宁钢项目部,并与在当地冶建行业深耕多年的中国二冶公司联手,现场作业人员高峰时期达到百余人,项目部秉持雷厉风行的作风,从获得中标通知书到组织现场开工,仅用时一个月。
宁钢石灰窑除尘器改造项目是真正意义上的技改项目,即拆除原除尘器上部,进行加高处理后,并更新其核心部件。将原设计的过滤风速1.2米/秒降低到0.8米/秒,彻底改变滤袋损坏严重、每周都需要检查更换的状况。该项目的难点在于作业人员必须在二三十米的高空,对新旧箱体进行拆除安装作业,最重要的是不能延误工期,必须在石灰窑设备检修时间内完成,绝对不能影响业主单位的主线生产。
时间就是进度,时间就是效益。项目部在短短十几天内完成了线路复测、便道施工、驻地临建、钢筋加工场投入使用等系列工作。2015年10月8日,C5除尘器改造开工建设;11月8日,C5除尘器改造结束;11月24日,C6除尘器改造开工建设;12月10日,C5除尘器改造结束。整个工程历时3个月零16天,比预计目标提前了整整一周。在设计、设备制造、施工安装单位等的通力合作下,实现了“保工期、保质量、保安全”三大目标。
核心设备凸显自主能力
在整个项目中,核心装备均为欣创自主设计。其中,电气控制系统由欣创公司首次独立研发,采用了全球领先的TIA Portal软件平台开发完成。相比于旧平台,新平台全集成自动化程度更高,提高了设备组态设计、定义变量比较等工作的效率,降低了开发成本。由于是第一次使用此类新的控制系统,在现场调试中,出现了一些系统匹配异常,但现场电气技术人员利用多年来积累的电器经验,成功理顺了电器操作系统,在规定时间内完成了系统调试,使用效果良好。
项目所需的除尘器核心部件,均在自主设计的前提下,利用公司园区内的环保设备加工基地制作完成。从为业主考虑好每一个细节出发,在设计除尘设备时,考虑到货运汽车长途运输,可能会对设备造成损耗或损伤,项目部对除尘器构造进行了优化和调整,达到了预期效果。

“保姆式”服务赢得业主赞许
欣创公司宁钢除尘项目竣工,比预定目标足足早了一个星期。但这欣创公司并没有一交了之,而是继续做好售后服务工作。当得知设备完成热负荷试生产阶段,正式投运后,除尘器并没有达到理想中的排放效果后,欣创公司立即联系现场操作人员,并派遣技术专员实地查看。
经过梳理,技术人员发现,由于旧箱体实际尺寸与设计存在偏差,新旧箱体对接纠偏不到位,少数除尘滤袋存在破裂现象,导致除尘器不能完全发挥功效。技术人员在分析运行数据后,快速更换新备件,果断调整了运行参数,高效完成了项目整改。经当地环保部门验收检测,两个除尘器出口粉尘浓度分别达到12mg/m3、13mg/Nm3,远远低于20mg/Nm3的设计目标。优良的达标排放指标,赢得了业主交口称赞。


