马钢长材2号转炉除尘国产化改造实现双赢

上图为第五代OG转炉技术运用前

上图为第五代OG转炉技术运用后
6月20日上午4时41分,随着马钢长材事业部2号转炉以27676炉的炉龄功成名退,标志着一次除尘改造运行历行899天完美收官,一次烟(粉)尘捕集率≥99%,烟气排放浓度19.65 mg/m3,与新《环保法》标准相比低10.5mg/m3;与该部其它转炉采用进口的OG除尘投资节省1000万元以上,实现经济和环保效益双赢。
为适应新《环保法》的标准要求,彻底解决该部2#转炉受扩容等因素影响,烟气处理能力及除尘效果一直都不理想的问题,在马钢公司设备部、能环部等职能部门指导下,长材事业部、欣创公司、工程技术集团等相关单位联袂于2014年12月对2号转炉进行除尘改造,2015年1月4日,新型“塔-文”烟气净化系统工艺伴随着2号转炉的投产投入运行。在运行过程中,该项目克服一文洗涤塔OG除尘喷头的不足,对增加的喷头进行跟踪,随着生产的变化不断地完善除尘改造软件编程,使水珠与粉尘充分结合,达到降温快,除尘效果好的目的。为了克服OG环保二文RSW设备的不足,该部大胆探索、认真研究国产化上行式长颈可调环形文氏管的特性,通过理化数据验证具有压力损失小、加速快、有利于微小颗粒去除,把压头前移到炉口,有利于烟气收集。旋风脱水器脱水能力强,具有降温、减湿、除尘等功能。将原人字板、丝网脱水器全部舍去,改由一座旋风脱水器,提高除尘脱水效果,提高风机转子使用使命,同时减少了系统阻力1000pa,提高了除尘效果。
新型“塔-文”烟气净化系统工艺在操作上,由于喉口控制RSW位置的改变,除尘水在重力作用下,水直接排出,喉口控制RSW后面的管道基本处于干燥状态,彻底改变了管道积垢,定期通过人字板清理积垢的现象,大大减轻了净化工人的工作强度;风机转子的寿命也提高了3倍;解决了过去汇总料仓下料口经常堵料的现象,大幅度降低了炼钢工人的劳动强度,有效缩短了炼钢辅助时间,加快了炼钢生产节奏。该改造项目以其机构科学简单、环保效益好,投资少、工人劳动强度低赢得了一线工人的一致好评。
点击下方链接,了解更多技术介绍~


