历经数月系统调试与精细化操作“除尘阀门联锁控制精准调节与优化”项目不仅实现了除尘系统效能跃升,更创下年节约电费超三百万元的亮眼成绩,为企业绿色低碳转型注入强劲动力。近日,邱成凭借出色的协作精神与显著创效成果,获评马钢特钢公司八月份 “协作之星”。
敏锐洞察,直击能耗痛点
除尘系统作为钢铁生产中的能耗关键单元,其运行效率直接关联企业能源利用水平与环境绩效。过去,受限于粗放的阀门控制策略与滞后的系统响应,新特钢除尘系统常出现 “无用运行、过度抽风”现象,部分时段风机空转、风量与实际除尘需求不匹配,不仅造成大量电能浪费,还增加了设备运维负担。这一能耗痛点,被邱成敏锐捕捉。“节能不是‘减法’,而是要在保障生产与环保的前提下,做精准的‘优化题’。”秉持这一理念,邱成在确保生产秩序平稳的基础上,主动牵头协调特钢业主、各生产部门,迅速组建专项攻关小组,一场针对除尘系统的“精细革命”就此展开。
扎根一线,攻克技术难关
从方案论证到现场落地,从参数调试到联锁逻辑优化,邱成始终扎根作业一线。他带领团队逐环节梳理系统运行短板,通过反复模拟不同生产工况下的除尘需求,精准分析风机转速、阀门开闭与粉尘浓度的关联规律。最终,团队通过对主控 PLC 程序的精细化修改,重新设定阀门开闭逻辑与风机转速匹配策略,让除尘系统实现 “按需供能”根据生产线实际粉尘排放量动态调节风量,避免“大马拉小车” 的能源浪费;同时,引入运行状态实时监控与反馈机制,实时捕捉系统异常参数,减少人为操作偏差,将除尘系统自动化水平提升至新高度。
坚守准则,确保节能不减质
“节能降耗绝不是简单地‘关阀门、降风量’,而是要在保障除尘效果的基础上,追求能源利用的最优解。”这是邱成一以贯之的工作准则。在项目推进过程中,他坚决杜绝 “一刀切” 的节能方式:为确保除尘质量不打折扣,团队多次在不同生产负荷下开展对比试验,记录粉尘浓度变化数据,确保优化后的系统既能满足环保排放标准,又能最大限度降低能耗。最终,实际运行数据给出了有力证明:优化后的除尘系统节电率超20%,年节约电费突破三百万元,且除尘效率较此前提升5%,彻底解决了“能耗高、效果差” 的难题。稳定的运行状态、智能的响应机制,也让该项目赢得特钢业主的高度认可:“这套系统不仅帮我们省下了真金白银,还让环保管理更省心,是实实在在的‘双赢工程’。”
荣誉加身,彰显协作担当
近日,邱成凭借出色的协作精神与显著创效成果,获评 “协作之星”,这是对邱成专业素养与实干担当的高度肯定。特钢业主在表彰中明确指出:“邱成同志立足本职、主动作为,在项目推进中积极联动各方资源,用技术创新破解能耗瓶颈,既展现了扎实的专业能力,更彰显了高效的协作精神,是值得业主、施工方等各方学习的榜样。”
邱成与团队的攻坚成果,不仅是一次技术改造的成功,更折射出北区除尘项目部 “聚焦瓶颈、攻坚克难” 的协作文化。从主动发现问题到牵头解决问题,从技术优化到效益落地,项目部以“岗位创效” 的实际行动,为新特钢高质量发展与绿色制造转型提供了 “可复制、可推广”的范例。未来,北区除尘项目部将继续以邱成为榜样,深耕技术创新与协作攻坚,在降本增效、绿色运行的道路上持续探索,为企业可持续发展贡献更多力量。
来源:毛伟、汪洋
编辑:党群工作部
审核:陈芳
出品:党群工作部

