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降低JC7.3 tex生条短绒的实践
马宝生 (宝鸡九州纺织有限责任公司)
0 前言
2009年公司下达给车间的重点质量指标中有一项是精梳条含短绒率。从年初到年中一直没有进档。要想完成这个指标,就要确保梳棉生条、短绒增长不超过3%。梳棉工序通过对比、测试,进行攻关。经过反复试验,摸索出了行之有效的办法:针布选型、工艺优化、控制后部落棉。
1 生产JC7.3tex的梳棉工艺参数
纺JC7.3tex采用的原料是长绒棉。长绒棉的纤维主体长度为33~37mm,细度为1.25~1.43dtex,刚性差、抗弯能力弱,在梳理过程中纤维容易受伤,产生短绒和棉结。长绒棉有一定的卷曲性,纤维弯曲度较大,容易造成梳理过程中针布负荷大、纤维转移困难,易缠绕针布,影响梳理质量。因此,在梳理过程中必须把提高纤维梳理度和转移率作为主要目的,采取“柔和梳理”的原则,减少纤维损伤和梳理过程中产生的棉结与短绒。
针对JC7.3tex品种的配棉特点,梳棉工序在生产过程中要贯彻“轻定量、大速比、多转移”的柔和梳理原则。
工艺参数如下: A186D梳棉机,锡林速度360 r/min,刺辊速度850 r/min,盖板速度370 mm/min,道夫速度20 r/min,产量12.5 kg/h。
2 纺JC7.3tex梳棉针布选配
2.1 锡林针布(采用AC2030×01840P)
梳棉机的分梳主要由锡林、盖板部分的自由分梳组成。锡林针布工作角小(60°),抓取握持纤维能力强,可减少纤维滑脱,使浮游纤维减少;生条棉结、纤维伸直度、均匀度、梳理度得到改善。而锡林针布矮(总高2 mm),可使纤维处于齿尖、纤维与另一针面接触长度和作用齿数增加,有利于纤维分梳、交替和转移作用,提高了梳理效果和均匀混合效果;锡林针布基部薄(0.4 mm),横向齿密大,有利于增强对纤维的握持分梳能力,实现单根纤维的梳理;锡林针布齿距大(1.8 mm),纵向齿密小,可减少单根纤维长度上的梳理齿数,有利于减少单根纤维的损伤。同一生产厂家两种不同型号的锡林针布对比试验结果列于表1。

针对JC7.3tex品种配棉特点,在提高梳理度的同时减少纤维损伤。可选配锡林针布工作角小、矮、薄、大齿距的针布。表1可看出,在纺长绒棉高支纱品种的情况下,AC2030×01840P的生条质量优于AC2525×01550P针布。
2.2 盖板针布(TP42)
盖板针布作为梳棉机锡林`盖板主分梳区的重要梳理元件,与锡林针布共同完成对纤维束的分梳、均匀、混合、除杂、拉直、转移作用,是梳棉机高产、高效、优质的关键。根据所纺品种特点,选用TP42盖板针布。目的是要提高针尖锋利度、光洁度、平整度和耐磨度,改善除杂效能,减少棉结,减少纤维损伤,提高生条质量。不同型号盖板针布的对比实验见表2。

从表2可看出,使用TP42盖板后,棉结杂质和短绒都有明显改善,特别是棉网清晰度改善明显,纤维伸直度好。
3 优化梳棉机后部工艺,改网眼式小漏底
梳棉机梳理是主要任务,但后部落棉也不可忽视,它直接影响产品质量和制成率。根据原棉情况调整后部落棉非常必要。通过降低除尘刀高度,增大除尘刀角度,缩短小漏底弦长,增大第二落杂区长度,并要合理调配第一落杂区和第二落杂区的长度,调整小漏底进口出口隔距,后罩板下口隔距和大漏底出口隔距,使后部气流合理分配,气流顺畅,防止小漏底堵塞和挂花,多排短绒和杂质。通过降低刺辊速度,提高锡林速度,增加速比,减少纤维损伤,增加分梳转移效果。对小漏底的网眼进行改造,使部分短绒能从小漏底网眼中排出,减少生条中短绒含量。经反复试验(A186D梳棉机),结果见表3。

从表3可看出,改前和改后生条质量有明显的改善,梳棉机的除杂效率上升6.29%,为后工序纺纱织布奠定了良好的基础。
4 结束语
通过合理配置梳棉机工艺参数,优选针布型号,优化后部工艺和改造网眼小漏底,取得了明显效果,并已推广应用。目前棉结、短绒大幅降低,成纱质量稳定。今后还要不断探索工艺、设备和专件器材上的潜力,更进一步提高生条质量,为后工序纺好纱打基础。
《梳理技术》创刊于2000年,由金轮针布公司和原上海纺科院部分老专家,在梅自强院士(已故)的指导下联合创办。黄锡畴、许鑑良、孙鹏子(已故)先后任主编。并拥有一支国内外学界权威、行业技术专家组成的编委队伍。《梳理技术》每期发行一万多份,读者覆盖高校、科研机构、纺织企业各层面。成为纺织行业梳理领域内公认的具有极高专业性、权威性的技术刊物。《梳理技术》的宗旨是助力纺织行业进步,致力于行业技术的突破与提升,积极倡导学术争鸣,为技术交流提供平台,坚持免费提供给读者的原则,愿与广大客户和各界朋友携手共创梳理技术美好未来!


