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提高弹性盖板针布侧磨细度的工艺研究

提高弹性盖板针布侧磨细度的工艺研究 梳理技术
2020-10-22
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导读:本文发表在2012年出版的第22期《梳理技术》杂志上,更多好文章期待您的投稿。投稿、咨询邮箱:shulijishu@geron-china.com

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本文发表在2012年出版的第22期《梳理技术》杂志上,更多好文章期待您的投稿。投稿、咨询邮箱shulijishu@geron-china.com



提高弹性盖板针布侧磨细度的工艺研究

姜立新  [金轮针布(江苏)有限公司]

 

0      前言

弹性盖板针布是梳棉机上最重要的梳理元件之一。其磨针是盖板针布制造~植针后续的关健工序,直接影响梳棉“四锋一准”。弹性盖板针布穿刺能力,主要取决于梳针的侧磨。侧磨深度悬殊和不对称,引起压磨及轻平磨后的针形刀口弧尖平秃,促使梳针锐度递减。因此,强分梳与柔性分梳对盖板针布磨砺提出了新的课题,仅以压磨解决锋利度、平磨解决平整度已经不能满足现代棉纺需求,必须通过侧磨工艺改进提高针尖的细度和均匀性。


植针标准针形如图1左。在植针过程中出现趴脚、轧脚、针形歪斜等疵点,如图1右。磨针机磨片始终垂直于大滚筒轴向,作横向往复运动,这样就造成两针上膝磨削量和磨削深度不一致,有的针尖被削头、出现肩胛或磨不到,导致保证了侧磨细度,而针高不能达到要求;针高达到要求时,侧磨细度又保证不了。为解决这个问题,根据植针针形变化,优选了磨针粗侧磨、精侧磨进给量,横向往复次数与磨片磨料等,研究了磨针形状及细度的关系,优化设计了适用性强的弹性盖板针布磨针新工艺。

 

1    标准针形和植针过程针形出现的疵点

 

1      试验

1.1     试验产品与设备

以植针排列全渐进的弹性盖板针布五种型号规格为试验产品,即MCH52DMCH45DMCH42DMCHJ46DMCH32D;侧磨细度0.12~0.16 mmB级标准。由3位磨针工(ABC)进行磨针试验。首先,A磨工结合生产计划,分初试、中试和应用三个阶段进行磨针新工艺试验,重点解决影响侧磨形状变化的磨针进给量及往复次数的配合;磨工BC经推广培训后采用磨针新工艺。磨针工和磨针机台的配置为:A磨工2#4#磨针机台,B磨工2#磨针机台,C磨工2#4#磨针机台。

 

1.2     试验方案

1.2.1    主要技术方法

(1) 根据植针卷实际针高检测统计数据,确定针布条针高差的量,决定平磨分步进给量。如植针针高差异大,进给量应加大,以确保针高均匀磨削。


(2) 植针针高平磨后还存在一定的极差量,因此放大针高余量。

 

(3) 在针尖顶端(0.7~0.8 mm)处着重磨削,以便平磨后细度更符合要求,避免因针尖过细,压磨后影响针高;

 

(4) 较早精侧磨有利于修正一定的侧磨深度与锥形,并消除针形外观上由于侧磨产生的痕迹,降低表面与侧棱粗糙度值。

 

(5) 在粗侧磨、精侧磨过程中,严格过程控制,以确定进刀量和横动往复次数,防止将针尖磨成中心偏向一侧或削头引起针高变化;

 

(6) 侧磨完成后,匀速进给进行微量轻平磨,有利于梳针头部的磨平,防止削头或引起压磨后影响针高。

 

(7) 第二次压磨量减小,防止压下针高,使刀弧圆滑,刀棱磨痕减小,同时解决压磨引起针高变化,产生平整度超差现象。如侧磨细度小,针高极差大;侧磨细度大,针高不变而细度达不到。

 

(8) 经试验,精侧磨片选用粒度为L420,一方面表面粗糙度更好;另一方面梳针的磨削量与侧磨片的消耗同步。

 

1.2.2    试磨工艺

磨针试验工艺见表1。


表1    磨针试验工艺参数            mm 

 

2      效果

2.1     试验结果

磨针工A、BC磨针检验数据、磨针卷数和侧磨细度B级达标率列于表2~4

 

 

2.2      试验数据分析

(1) 同一磨针机,磨针工、工艺1与工艺2对侧磨细度B级达标率的影响

同一磨针机、同一磨针工,分别采用工艺1、工艺2磨针,侧磨细度B级达标率,如图2所示。2~46日,磨针工A按传统工艺1进行磨针;47~631日,磨针工A按工艺2进行磨针。

 

 

2    不同工艺磨针工A侧磨细度B级达标率

 

由图2可知:采用工艺2磨针,B级达标率明显高于采用传统工艺15月份B级达标率下降,主要是由于五月植针机搬迁,时值阴雨季,底布伸缩不一,同一植针卷修机频度增高,动角、植针角变化较大影响针高。此外,由于每一批次砂带质量不稳定因素的存在,随机影响了压磨针高。

 

(2)同一磨针机、不同磨针工、相同工艺对侧磨细度B级达标率的影响

同一磨针机、不同磨针工,采用相同的工艺2磨针,侧磨细度B级达标率如图3所示。

3    不同磨针工的侧磨细度B级达标率

 

由图3可知:推广侧磨细度改进工艺2BC按新工艺2,侧磨细度B级达标率有较大的提升。但因磨针工BC接触工艺2比较晚,没有理解或严格执行磨针新工艺,因此波动较大;磨针工A8月份由4号磨针机换到2号磨针机,B级达标率较前几个月有所下降。根据磨针新工艺,对车况进行调整后,经过一段时间磨合,逐步熟练掌握磨针新工艺的操作方法后,9月份较8月份有很大的改善。

 

3      结论

(1) 植针针形变化—植针出现趴脚、轧脚,针形歪斜,高低脚、短脚。对侧磨形状(肩胛、削头、高低)和侧磨细度极差、侧磨深度和细度不匀的影响较大。植针针形标准,则磨针效果好。


(2) 粗、精侧磨进给量与横动往复次数影响磨针形状与细度。粗侧磨磨削量大,磨砺时间短,易产生压磨平头;精侧磨磨削量小,磨砺时间长,易产生压磨大小头。

 

(3) 侧磨片圆度修正器,采用规格40×20×10金刚石研磨块,与金刚石笔修正比较,圆柱度较好,但磨粒易损、消耗大;碳刷正、反刷光,能改善针尖的表面粗糙度,使压磨刀棱光滑。


参考文献:

[1]姜立新.植针产品质量控制和提高的途径[J].纺织器材,200128  1.4950.

[2]姜立新,姜卫兵,尹冬冬.提高弹性盖板针布梳针握持力的探讨[J].纺织器材,2010371):1822.

[3]秦帧俊.现代梳棉机梳理技术[J].棉纺织技术,2006342):6164.

[4]石翠,刘锋.盖板针布磨针工艺的改进[J].纺织器材,2009364):1315.

[5]刘国涛.现代棉纺织技术基础[M.北京:中国纺织出版社,棉19954952.




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