
把“本”降下去,把“效”增上来,把生产难题有效解决,甘肃稀土通过实施“氯化铵流化床热源更换”这一项自主改造项目实现一举多得,仅一次性投入不到5万元的改造费用,每年便可节约生产成本超500万元,1比100的超高效益让该项目荣获包钢(集团)公司员工自主改善第十一阶段特等奖。
在甘肃稀土218车间生产过程中,氯化铵从离心机分离后需要使用流化床通过蒸汽加热烘干,蒸发成本高、蒸汽消耗大是一个长期困扰,特别是随着车间工艺技术、自动化水平整体提升,产能持续攀升,蒸汽量“掉了队”,无法满足生产需求,成为急需攻关解决的生产瓶颈。
“台车窑抽热段抽出的热空气清洁无污染,为什么不能接过来循环使用呢?”面对这种情形,该车间党支部书记兼主任陈贵青带领员工自主改善小组立项攻关,集思广益,很快就找到了这个解决问题的“金点子”。该车间将原流化床蒸汽加热更换为台车窑抽热段的热能,两地厂房距离近,改造难度较小,改造成本低,只需通过增加部分管道即可实现热能循环再利用。一个多月后,项目便实施完成,改造后各项设备运行良好,氯化铵产品质量稳定,实现蒸汽“零消耗”,一次性集齐降本、节能、增效。
不同于科技攻关,“小改小革”往往只需要小调整、小革新,就能解决生产中的大问题,带来降本增效高收益。如获得了包钢(集团)公司员工自主改善第九阶段效益型一等奖的“回用镁皂废水洗涤空载有机”自主改善项目,不仅解决了转型捞稀土线产品氧化镁单耗偏高,产品质量波动大,后续环保处理废水难度大、成本高等一系列技术难题,还帮助该公司每年节约生产成本90余万元。截至目前,甘肃稀土已凭借员工自主改善项目创造效益、节约成本近1亿元。
除纵深推进员工自主改善工作外,今年以来,甘肃稀土以“成本网格化”为抓手,持续推进对标提升,严控生产及管理费用,压缩非生产性支出,盘活资产物资,强化全面预算的执行与考核,扎实推进全方位、全要素、全流程降本,提升公司盈利能力和价值创造能力,截至目前,仅加工成本一项已同比下降4.35%。
从“细处”扣成本,向“实处”要效益,甘肃稀土将继续深化降本增效举措,让“金点子”落地促降本,以科技创新增添降本增效新动能,以管理创新促进降本增效新提升,全力创建经营稳健、质量效益领先的一流企业,为中国北方稀土打造世界一流稀土领军企业贡献力量。

出 品:中国北方稀土
文 字:张妤瑾 崔玉皎
编 辑:张 颖
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