近日,冶炼分公司(华美公司)二车间镧铈工段传来捷报,通过自主技术改造,成功突破原镧铈单条连沉线的产能限制,产量提升20%,不仅实现了与上游萃取工序产能的精准匹配,更在降低能源及化工指标单耗方面取得显著进展,为企业高效生产注入新动能。
此前,随着上游工序提产计划的推进,镧铈工段原有的生产节奏逐渐跟不上整体节拍,产能不足的问题日益凸显。镧铈工段团队敏锐意识到,若不能及时提升流量、释放产能,不仅会制约整个生产线的效率,还可能因设备空转、物料等待等问题推高单耗成本。
为找到症结所在,工段段长带领技术骨干深入现场排查,最终将目光锁定在原料液输送管道上。经分析发现,原管道管径为DN32,且存在多处回弯,狭小的管径与较多的管阻相互叠加,成为限制流量提升的“卡脖子”因素。
找准问题后,该工段迅速制定解决方案,决定充分利用现有设备基础,通过优化管道系统深挖潜能。团队自主实施改造,将原料液管道管径从DN32放大至DN40,同时根据新管道参数重新匹配了料液流量计及气动阀,确保管道与控制系统协同高效运行。改造完成后,经过多次调试与稳定运行测试,单条连沉线的最大流量成功提升,且产线运行稳定,产品质量各项指标均符合要求。此次改造不仅无需大规模新增设备,更通过精准施策实现了产能的跨越式提升,有效降低单位产品的能源与化工消耗,为企业降本增效提供有力支撑。
目前,镧铈工段已凭借优化后的产能,与上游工序形成顺畅衔接,为企业全年生产目标的达成奠定坚实基础。

