日前,甘肃稀土在技术创新驱动质量提升的实践中取得显著成果,其自主应用的稀土电解槽自动出炉系统,凭借长期稳定的运行表现与多元效益,成为金属车间推进智能制造、夯实产品质量根基的重要突破,为企业发展注入强劲动力。
该系统自运行以来,已连续稳定运行7个月且无重大故障,彻底改变了传统人工出炉模式,以自动化、标准化全面重塑作业流程,单次作业周期控制在90秒以内,虽较传统人工出炉用时略长,但凭借精准可控的操作有效规避了人工波动,减少人为因素对电解炉况的干扰,优化了电解槽料比,为工艺稳定性与产品质量提升提供有力支撑;在关键性能方面,自动出炉机械手运行精准可靠,可连续完成4次坩埚夹取,提埚准确率超99%,大幅降低了因人工操作失误引发的质量误差与安全风险,有效保障出炉过程的稳定性,推动稀土金属产品质量一致性大幅提升;在降本增效方面,该设备机械手采用新型耐热钢材,使用寿命显著延长,单套装置可服务4台电解炉,并能持续使用3个月以上,显著减少了备件损耗与焊材消耗,降低了维修工作量及综合成本;在人员配置与效能提升方面,操作人员更多专注于电解工艺参数的监控与炉况的精细化调整,使生产监控更为精准、调整响应更为及时,增强了生产流程的稳定性与可控性,为持续提升产品质量提供了坚实保障。
依托该系统,甘肃稀土稀土金属产品优质率连续稳定在93%以上,实现以技术换质量、以自动化促效益。下一步,甘肃稀土将持续总结经验,深化技术创新理念,推进生产智能化、标准化建设,以更多成果推动质量升级,夯实企业长远发展根基。

