近日,淄博灵芝“两步优溶、一步强化单独回调工艺”项目成功应用,显著提高了氯化稀土生产过程中的稀土收率,同时有效解决了渣量及环境污染问题,为稀土行业的高效、清洁生产提供了全新解决方案。
传统优溶工艺在氢氧化稀土加酸溶解过程中,未能充分利用高温碱解后物料的高活性特点,导致稀土回收率低、产渣量大、渣中稀土含量高,同时造成辅材消耗大和环境污染等问题。针对这一现象,淄博灵芝职工提出通过“两步优溶、一步强化单独回调”实现了工艺优化。在“两步优溶”阶段精准控制反应余酸酸度,分离后利用氢氧化稀土浆料回调氢离子浓度指数,实现初步分离;随后对二次打浆渣料进行酸溶处理,形成可回收的优溶渣。在“一步强化”阶段通过加入碳酸稀土强化回调氢离子浓度指标,实现料液合格与固液高效分离。整个工艺形成了分类明确的回调渣和优溶渣,大幅提升了资源利用率。
该工艺应用后,淄博灵芝稀土一次收率较原工艺提升约4%,优溶渣品位降低20%,产渣量降低1/3左右。下一步,淄博灵芝将持续优化工艺技术参数,依靠技术创新驱动,稳步提升产品质量,助力企业稳定、健康、高质发展。

