
自甘肃稀土“修旧利废、节能降耗”专项活动开展以来,204车间积极响应、统筹规划、精心组织,坚持“节约一分不嫌少,浪费一分就是多”生产管控理念,引导车间全体职工牢固树立勤俭节约过日子和浪费的都是利润的思想,鼓励全员积极投身修旧利废工作,加大节能降耗力度,严格生产工序过程管理和岗位物料结果监督,确保“修旧利废、节能降耗”专项活动取得显著成效。
该车间坚持“能用旧就不用新”的物料领用原则,对领用材料严格审核把关,在废料堆里“淘宝贝”,对废旧设备、备品备件能修复的修复,难以修复的拆解,拼装修复重新派上用场,先后对车间6台废旧二、三次液体储槽、缓冲槽破损部位、槽壁内衬玻璃钢逐一进行局部修复并防腐,重新用于焙烧系统液体聚合硫酸铁缓冲槽;对2台废旧冷却塔更换进出水管,加固冷却风机大梁,更换清理部分“S”波填料后,将其用于环保系统回用水、有机胺液体外降温;对2台废旧冷凝器的内部块孔式石墨块进行清洗清理、更换密封垫后,将其用于环保蒸发系统;对车间更换淘汰的暖气包、无缝管、管桥架、护栏等废旧材料集中进行清理打磨除锈刷漆后,用于焙烧系统暖气包改造安装,通过深度挖掘、严格管控、修复利用,共计节约资金80多万元。
与此同时,该车间充分发动全体干部职工在节能降耗上做足功课,坚持循环利用,坚决杜绝浪费。入冬前,车间党支部安排岗位职工对焙烧一、二系统采暖设施进行改造,将材质更换为容易散热的铸铁暖气包,充分利用金属公司电解炉冷却水,将之前的蒸汽取暖改为水暖,节约车间蒸汽用量。结合生产实际,对车间全部泵类设备进行改造,将原有泵更换为隆特恩自带冷却水箱,实现轴封水循环利用,目前已更换完成6台泵并投入使用。通过提高产能、精细管控、持续推进降酸比工作,前三季度该车间天然气单耗同比降低9.16%,实现低投入高产出的生产目标。
出 品:中国北方稀土
图 文:苏守华
编 辑:秦 帅
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