
今年以来,冶炼分公司(华美公司)三分厂依托“四降两提”工程,全面推行低成本、高质量发展新理念,解决制约当前经济效益及高质量发展的突出问题。按照厂、车间、班组三级成本管理推进方案,三分厂围绕各级承担的降本任务,在巩固网格化成果的基础上,突出全员降本,通过优化设备、工艺、能源指标,细化任务和措施,抓好技术创新工作,夯实成本网格化管理基础。
夯实设备管理基础
降低设备故障率
设备效能发挥效果直接影响成本能否稳定控制。随着产能的不断释放,生产线设备损坏较频繁。为控制成本上升,三分厂利用网格化工具完善设备资料,经过数据统计和分析,研判设备使用寿命和劣化趋势,同时根据上游供料情况灵活组织生产和检修工作,通过临时性检修和预防性维修,加强设备巡检、维护和保养工作,提前消除设备隐患降低故障损坏率,夯实设备管理基础。上半年,设备运行率达到84.29%,故障率降低到1.37‰以下。
推行标准化操作体系
提升网格化管理水平
工艺指标稳定运行是提质降本的关键。冶炼分公司(华美公司)三分厂转换网格化运行模式,将岗位指标从达标率转化为区间控制缩小率,找出与成本控制之间最佳衔接点,分析影响指标稳定控制的因素,通过联动上下游生产,保障中间处理环节畅通,动态监控、分析、对比指标完成情况,技改提档设备,优化提升产线能力,加强岗位指标管控,固化有效操作法,不断改进管理方式和作业方法,为降低消耗、提高效率创造有利条件。下一步,三分厂计划将岗位指标控制内容纳入标准化操作体系,提升网格化管理水平。
上半年,三分厂以全面预算和成本核算为抓手,在梳理化工材料、燃料动力、直接人工和制造成本过程中,重点汇总系统能源指标和单位成本降本情况,在保证生产稳定顺行的前提下分析指标升降原因,明确下一步努力的方向。其中原辅材料单耗是成本管控的重点。三分厂严格把控原辅材料质量准入关,加强前端工艺的控制,把握原料投入、过程监督与产品产出三个环节。上半年,转型、氨皂、分离三条生产线酸碱单耗持续下降。各工序盐酸单耗同比预算单耗下降了3.57%,氨水综合单耗下降了5.25%,节约资源较为明显。大幅削减能源成本,通过加强工艺平稳运行,使得水电消耗从第二季度开始逐步呈现下降趋势,上半年共计节约主要原辅材料335.91万元,为提高效益创造条件。
精打细算 技术创新
多角度降低生产成本
精打细算降低可控成本。坚持“过紧日子”的思想历来是单位的好传统。三分厂规范作业区域用电管理,关键区域实施分时照明,并不定期进行检查,引入钉钉智能软件实施在线动态管理,减少纸张消耗提升工作效率,加强“固液气”物料回收工作,减少能源浪费。上半年,三分厂开展自主改善活动,自行设计完成80平米危化品库房和40平米职工休息室,共计节约委外施工费用达2万多元;自主维修金属流量计、废旧管道拆除再利用、利旧变压器润代替液压油滑油计量泵,改造维修喷射泵,提高粉尘回收效果。通过实施自主改善活动,共计降低费用9.62万元。
抓好技术创新降低生产成本。三分厂集中力量破解技术壁垒,年初,规划了氨皂转型系统提档升级等13个技术攻关课题和提升调度指挥能力、提升工作效率等12项管理创新项目,截止上半年,分厂已完成7项攻关课题和6项管理创新项目,通过技术创新活动助力低成本高质量发展走实走深。
出 品:中国北方稀土记者站
通讯员:刘飞飞


