在碳酸镨钕生产攻坚战进入关键阶段之际,冶炼分公司(华美公司)二车间镨钕小品种工段的职工们以扎实的生产经验为根基,凭借创新智慧成功攻克了一道制约镨钕产品品位提升的技术难题。他们自主设计加装的过滤装置,不仅推动产品品位实现显著提升,更让料液监控工作变得精准高效,为生产攻坚注入强劲动力。
在该公司二车间镨钕小品种工段,工段长与技术骨干在梳理生产数据时,发现镨钕产品中某项微量元素指标偶尔出现波动,虽仍在合格范围内,但长期来看会影响下游客户的深加工精度。经过连续一周的跟班追踪与分析,他们最终锁定症结:原料因上游工序技改,导致有机物、铝等元素含量出现变化,进而干扰氧化铝指标稳定性,影响产品品位。
面对这一技术难题,拥有二十多年一线实战经验的工段长率先提出攻关建议,工段迅速响应,第一时间成立攻坚小组,团队成员利用工余时间画图推演。他们利用仓库里闲置的PVC等材料,向检修部门提供制作滤箱方案,为了找到最佳匹配参数,反复测试滤网目数与物料流速的匹配度,自制可控流量阀门开关,方便定期清洗。经过多次的方案调整和连续试运行,过滤装置终于达到设计标准。
装置投用当天,在线监测数据就让所有人振奋,杂质去除率实现大幅提升,产品指标波动幅度缩小至原来的三分之一。如今,这个由废旧材料拼接而成的“土发明”已稳定运行一个月,累计为工段减少不合格品返工量数吨,用实际成效为产品持续保持高品位保驾护航。
此次技改,不仅展现了一线职工对工艺细节的极致追求,更印证了“工匠精神”从来不是高深的理论,而是扎根生产现场的点滴创新。下一步,冶炼分公司(华美公司)二车间镨钕小品种工段计划将这套装置的设计思路整理成册,并开展“金点子”征集活动,让更多来自实践的智慧汇聚成推动生产升级的澎湃动能。

