“以前每班都得盯着滤机启停,手忙脚乱还怕出岔子,现在人少了,生产效率反而提上去了!”提到近期车间的变化,冶炼分公司(华美公司)二车间西区后处理工段职工的语气里满是欣喜。这一改变的背后,正是该公司职工面对生产难题时主动作为、自主改善的生动实践,通过破解“人力缺口”困境,实现“减员不减产、降本提效率”的目标,为冶炼分公司(华美公司)生产注入强劲活力。
时间拉回半年前,该公司二车间职工在生产复盘时发现,有两大难题制约着西区后处理工段的生产节奏。滤机频繁启停成为“效率绊脚石”。该工段现有料浆储罐1个,容积仅为25立方米,而每班生产需处理的料浆量远超储罐容量,导致滤机不得不频繁启停调整,无形中增加了设备的运行负荷,并缩短了滤机密封件、电机等核心部件的使用寿命。人力缺口问题日益凸显。每班职工需时刻紧盯设备状态,频繁调整参数、检查料浆液位。“如何在不新增人员的前提下,既解决设备高耗问题,又填补人力缺口”,成为摆在该公司二车间面前的紧迫课题。
“难题不能等靠要,咱们自己想办法!”面对困境,西区后处理工段主动成立员工自主改善攻坚小组,深入生产一线,用一周时间开展全流程调研。经过分析,该小组确认由于储罐容量小、无法满足连续生产需求,导致滤机频繁启停。随后,该小组迅速制定方案,结合车间场地实际,提出在西区后处理工段北墙闲置区域新增料浆储罐的方案,最终确定安装4个50立方米的立式储罐。基于“储罐扩容后料浆可集中处理”的特点,同步优化人力排班,实现设备稳、人力省、效率升。
下一步,该公司将进一步完善自主改善激励机制,定期组织经验分享会,鼓励职工立足岗位挖掘优化潜力,持续破解生产瓶颈,为企业发展贡献更多智慧。

