最近,北方稀土冶炼分公司(华美公司)二车间西区后处理工段的职工们凭借一个好点子,成功对1、2号回转窑进料系统进行改造升级,实现了创效、节能、降低劳动强度一举三得。
走进二车间西区后处理车间,工段段长郝瑞带着记者来到设备二层。在进料设备端口,原来的螺旋绞龙设备变成了前宽后窄的导流槽,导流槽表面异常光滑,让物料能够借着重力“自己跑”。郝瑞说:“改造前这是职工们最头疼的地方。”
改造前
改造后
冶炼分公司(华美公司)二车间西区后处理产线主要生产氧化镨钕、氧化镧铈,粉体里掺杂着水分,物料湿度高经常粘黏在螺旋绞龙的内壁里,不仅运转噪声大,还要时常清理。工段职工李文瑞告诉记者:“设备运行两年时间里,工段每周都需停产1小时清理设备,过程十分繁琐。回转窑投产以来螺旋断裂了四五次,更换一次就要停产一天,直接影响窑内温度、物料状态以及生产的稳定性。厂家频繁做后期维修维护,但还是没有解决问题,十分影响生产效率。”
靠人不如靠己,今年5月,职工们决定自己动手改。起初大家设计了三个方案,最终选择了改造最大胆、最彻底的方案——直接去掉螺旋绞龙,换成结构更简单的导流槽。
改造过程像搭积木又像闯关。职工们先把皮带往前挪了 40 公分,让物料顺着导流槽滑下去,但发现流通还不够顺畅后又加上了振动器,可振动又导致新焊缝直接裂开,职工们又给导流槽表面贴了塑料板,可塑料板不够滑还怕烫,最后职工们灵机一动,在表面铺上特氟龙,这下摩擦力骤减,物料通行顺畅。郝瑞指着导流槽的焊接痕迹说:“你看,这都是职工自己焊的,材料几乎都是废旧设备淘汰的。改造效果立竿见影,彻底解决了设备缺陷,职工们劳动强度降下来了,生产效率提上去了,还为企业创造了不少效益。”
这次改造的成功经验,不仅验证了“基层创新”的巨大潜力,也让二车间西区后处理工段职工们搞创新、干实事的劲头高涨。郝瑞说:“一线员工最了解设备痛点,也最能提出贴合实际的解决方案。不管改造项目大或小,职工们在工作中从实际出发勤动脑,积少成多就能汇成降本增效的大能量。”

