
降本攻坚,提质增效,刻不容缓。卡车厂各党(总)支部牢固树立“过紧日子”思想,深挖内潜,多角度、全方位降本增效。涂装车间党总支积极落实“聚焦奋战60天,全力打赢上半年”会议精神,党员同志带头攻坚克难,探索研究高温升降机链轮组件国产件替代,大幅降低生产成本。
自涂装车间驾驶线投产以来,高温升降机已使用十几年,多处链轮传动轴已有窜动现象,需要对链轮组件进行整体更换,但进口备件费用较高。随着国内制造业技术水平的大幅提升,是否可以将此备件国产化呢?既能达到设备运行标准,又能降低采购成本。针对这种情况,升降机维护班组的党员同志,四处搜寻资料,协调技术专家一起探讨研究是否可以进行国产备件替代改进。对高温升降机链轮组件进行自主改造,将通轴改为台阶式传动轴,对自制的传动轴与链轮孔用过盈配合连接,在链轮组件里侧有台阶限制,外侧使用锁紧垫将链轮锁紧,消除链轮窜动隐患。安装调试成功后,机电班进行反复观察和测试,目前已运行两个月,还在持续观察中。
降本攻坚,卡车全员在行动,下一步卡车厂将坚持不断提高全员降本增效意识,压实责任,抓实关键环节,夯实基础工作,加快实现降本增效成果,推动工厂高质量发展。







