为将2025年的提质降本工作落到实处,车架车间直击生产痛点,针对实际问题展开攻关。统计数据显示,近两年车架车间滚压线的6台等离子切割机平均每年每台需更换2套枪头,这一高昂的维护成本引起了技术团队的高度关注。
经过技术团队成员的现场深入调查,他们发现枪头内部的水管接头在连续作业中容易扭转变形,导致接口间隙扩大,这不仅影响了切割精度,还增加备件的维修更换费用。针对这一问题,车架车间联合工程技术部迅速组建攻关小组,通过故障件拆解与工况对比分析,锁定了原设计存在的配合间隙缺陷。为此,他们确立了“自主改造结构+自主实施降本”的双重目标,决心通过技术创新来破解这一难题。
攻关团队充分发挥厂内3D打印设备资源的优势,自主创新设计了加强型卡箍结构。利用生产间隙,完成样件的装配测试,并通过三次迭代优化打印参数和安装工艺,逐步提升了结构的稳定性。为了确保正常生产不受干扰,他们采取了“边改进边验证”的策略,将改造验证与设备维保时段同步进行。这一改造过程依托现有设备与人员,实现了现场改善零新增投入,形成了一种可复用的技术改造模式。经过两个月的生产验证,改造后的枪头使用寿命提升了3倍以上,漏水故障率降为零,预计年节约维保费用可达10万余元。
此外,技术团队还同步编制了《枪头自主改造作业指导书》,将3D打印改造工艺纳入了标准维修体系,为后续的设备维护提供了有力的技术支持。
这一创新成果的快速实现,得益于车架车间与工程技术部攻关小组全体成员的高效协作机制。不仅成功破解了长期困扰生产的质量顽疾,还培养了一支掌握核心改造技术的复合型人才队伍,为后续的设备技术改良积累宝贵经验。
撰稿 | 刘义杰 文/图
编辑 | 夏 飞
审核 | 尤 丽
终审 | 王冠男

