2025年度“最美劳动者”评选结果揭晓,卡车厂32名员工脱颖而出,以实力赢得荣誉,其中12名员工获评解放公司“最美劳动者”,20名员工获评卡车厂“最美劳动者”。
他们忙碌的身影筑成了卡车厂最美的风景线,让我们将掌声献给他们,汲取榜样力量,共同向“最美劳动者”致敬。
卡车厂“最美劳动者”
始终以高度的责任心和使命感履职尽责,在“三年质量攻坚战”中,立足岗位,带领班组成员开展“地毯式”排查,成立QC小组,完成多项质量改善。鼓励班组经验丰富的员工分享经验、相互学习,传授装配经验,在他的带领下,新员工的质量意识和装配水平显著提高。
针对新能源车型反馈车架变化点,他从各环节系统分析,跟踪并配合现场试验,通过整车零件优化,避免总成尺寸变化对整车装配影响,有效提升新能源车型下防护装配效率及换电托架孔位通过性。系统梳理车间近年重点难点问题,依据标准要求对操作员工进行指导和纠正,使员工不仅能够明确本岗位质量控制标准,同时明确本岗位质量对后工序的影响。
作为维修电工团队的核心骨干,具有卓越的专业素养和出色的管理能力,不仅在设备维修领域展现出精湛技艺,更在团队管理与技术创新方面发挥了关键作用。编制自动线电气快速解决故障指导书10份,提升班组人员故障解决能力和效率。通过优化自动线机器人轨迹运行程序,自主改善20线机械手伺服电机散热风扇等方式,提升生产效率15%。
对待工作,始终保持着激情、创新、开拓进取的精神和生龙活虎的干劲。通过优化AGV信号与翻转设备信号交互,消除等待浪费,缩短操作时间34秒。通过优化整车装配零件包裹点防护辅材,实现单车防护辅材降本10元。对班组工位线平衡进行拆分、SPS配送进行优化小时产出从11台提升至12台,提高生产效率。
立足岗位,完善模具管理及计划检修体系,优化流程并归档。降本增效显著:完成J6顶盖等模具改造,废品率降低1.8‰,年省超1万元;自主修复拉延模具节约2万元,斜楔改造单套降本千元。质量提升方面,攻克J6顶盖拉毛、开裂及后边梁尺寸偏差等难题,窗口尺寸符合率提升80%。现场服务中解决J6V顶盖暗坑问题,2025年带队攻关深拉延模具技术及修边掉屑问题,降低废品率,提升生产效率。
作为维修负责人,始终以创新实干展现劳动者价值,推动效率提升与成本节约。带领团队高效解决多项难题,通过大数据优化设备管理,降低J6线机器人、焊枪等故障停歇时间;优化焊接精度,减少人工干预,降低劳动强度;自主改善,实现车门包边机自动清灰,消除微尘坑包,提升表面质量。
作为维修主管工程师,侯常峰以"设备零异常保产品零缺陷"为目标,夯实装备保障体系:强化预防性维修,优化高龄设备维护标准,确保精度100%达标,计量自检频次提升至季度;技术攻坚破瓶颈,通过型面定位解决前桥尺寸偏差,光照优化根治淋雨漏雨;护航总装质量防线,以技术创新支撑质量攻坚,为三年质量提升提供硬核装备保障。
引领滚压工段数智化转型:打造"金字塔型"技术梯队,培养3名复合型数字化人才;开发"智能中枢系统",打通数据孤岛,实现生产线与办公网数据互联;构建实时监控系统,精准预警生产堵点,推动"人盯产线"向数据驱动转型;严抓质量问题闭环管理,强化班组质量意识,确保问题不复发,为三年质量攻坚战提供坚实保障。
质量体系建设与降本攻坚先锋,2024-2025年主导完成装备承制资格、IATF16949等审核工作。编制体系优化文件27项,推动工艺普查整改20余处,开发焊装课程10节。在降本领域,牵头技术工艺攻坚,解决15项卡脖子难题,超额达成目标。以"体系+降本"双轮驱动,持续夯实质量根基,助力工厂提质增效。
他通过直播,向全国卡友展示解放卡车先进的生产制造现场、讲解解放品牌的历史文化、以卡友的实际用车场景推荐更适合的车辆,他以直播的方式增加了广大卡友对解放卡车品牌的了解、对解放卡车厂的信赖、促进卡友购车的积极性。截至目前,肖希成同志已累计开启直播40余场,传播声量600万+,提报全员营销线索400余条,成功促成9台车辆交付。
撰稿 | 夏 飞
编辑 | 夏 飞
审核 | 尤 丽
终审 | 王冠男

