面对卡车市场形势的风云变化,2025年是解放卡车打赢质量攻坚战开局之年,也是全面落实质量降本关键之年,做为解放卡车涂装总成生产单位,在全面落实质量提升的同时,稳生产促降本是基层管理者重中之重。
在涂装落实质量管理攻坚中,王一强同志带领涂装支部班子,引导全员开展身边质量问题大讨论,查摆问题找方案深化全员质量攻坚意识。在首批质量问题大排查中发现,J7驾驶室内腔作业后,自检查过程中发现密封不美观,操作者反馈光线暗,自检时不易发现。他以此问题点提出,良品条件是质量保障的关键,他组织维修人员自主改善,精心挑选了高亮度、无频闪的照明灯具,合理布置在内腔顶盖作业区,并给作业者加装照明头灯,提高作业环境照度,操作者反馈效果很好。同步车间开展良品条件大排查,对打磨间、粘膜线、保险杆装挂区等作业区现场照明同步改进。
近期随着卡车不同车型生产任务的变化,非金属线生产处于白班+小夜形式,相比大规模生产非金属线能源消耗增大,王一强同志面对此问题,深入生产一线观察调研,在厂领导指导下,通过与工艺、维修工程师和生产管理骨干分析讨论,决定采用单日制生产模式。这种模式优点是生产组织有连贯性,能源白班夜班消耗没有空闲浪费,尤其是夜班电能更加优惠。为保障项目得到有效实施,在厂领导支持下与生产计划室合理规划非金属产品生产,严格把控非金属库存数量,取消连续白班生产,采用 “生产计划 N+3、生产线 N+2 供货、部分大件 N+1 动态管理、LES 需求 N+3 下达” 的全新模式,实现了整条生产线的高效协同运作。通过精准匹配生产预排与库存 / 需求,成功将原本的每日生产模式,优化为生产一天、休息一天。能耗统计,白班单班生产 2 天的费用约为 14.39 万元,优化后白夜双班生产 1 天的费用约为 8.44 万元,停产 1 天的费用约为 3.83 万元。每 2 天可节省能源费用 2.13 万元,若以每月 20 个工作日计算,每月可节省能源费用超 20 万元。
涂装驾驶室生产线配备了 6 块生产线显示屏,分别安装在车间主任办公室及各生产线,可实时展示各区域的生产设备异常状态。观察发现缺乏实时汇总信息,小时产量需生产人员每小时在钉钉生产群手动汇报,理论产量与实际产量差异无法直观呈现。为解决这些问题,王一强与维修主管通过研究,借助 PLC 辊床占位信号,通过读取焊装挂入、电泳线进出口、涂胶线出口、喷漆 A 线 / B 线出口、J6/J7 总装挂出等关键节点的过车数量,实现了涂装车间内部各生产线当日完工数量的实时自动统计。在此基础上,可依据前后工序生产线完工数量差值及储备量,动态调整生产进度。这一举措不仅减轻了操作人员手工记录的工作负担,还大幅提高了数据统计的准确性,有效减少了上下工序空位或堵线对生产造成的不利影响,显著提升了驾驶室生产线的生产效率。
王一强同志通过创新管理和团队协作,成功解决了车间生产中的多个难题,为企业显著提升了生产效率和成本降低。他的工作方法深入现场来源于实战,为问题的解决和改善提供了保障,下一步的工作中,他将围绕“三年质量攻坚”工作,继续以问题为导向,推动车间生产和质量管理的进一步优化、促进降本增效管理稳步提升,助力解放卡车厂涂装实现高质量发展。
撰稿 | 杨继伟/文 王立鸣/摄影
编辑 | 宋国良
审核 | 尤 丽
终审 | 王冠男

