在服装制造业的激烈竞争中,一线班组不仅是生产的直接执行者,更是创新与求精的践行者。在服装生产的细微之处,隐藏着创新与求精的无限可能。中哲服饰集团旗下服装生产基地的各个一线班组,他们在日常操作中寻找改进空间,以一个小而美的创新案例,展现其对于效率与品质的不懈追求。
自动挖袋:破解瓶颈,效率飞跃
在传统服装生产过程中,挖袋工序往往因其技能要求高、耗时较长而成为制约整体生产效率的瓶颈。面对这一挑战,宁波数智化生产基地的一线班组没有退缩,而是积极寻求突破。他们采用先进的自动挖袋设备。自动挖袋机凭借其精准的操作与高效的工作流程,成功替代了原本依赖高度人工技能的环节,不仅大幅缩短了挖袋时间,更实现了生产效率的显著提升。据统计,采用自动挖袋技术后,班组的人工日产量相比之前增长了50%。
在追求效率的同时,该班组对于产品质量的把控同样严格。为了确保挖袋后的衣物既美观又耐用,他们引入了模板机进行开袋套结作业。这一技术的应用,使得开袋与套结过程实现了一次性成型,不仅极大地提高了工作效率,更重要的是确保了每一件产品的开袋尺寸、形状乃至缝合强度都能达到统一的高标准。模板机的精准控制,让“匠心品质”不再依赖于个别工匠的经验与手感,而是成为了可复制、可量化的生产标准,为提升品牌形象与市场竞争力奠定了坚实基础。
从“水”到“盒”,
一线班组巧思提升生产效益
在服装生产线上,腰头缝制是至关重要的一环。然而,在以往的作业流程中,工人们需要使用丈巾来拉取腰头,为了增加丈巾的润滑度,常常会在旁边放置水杯,用水浸湿丈巾。这种做法虽然在一定程度上提升了丈巾的顺滑性,但随之而来的问题却不容忽视:水杯容易被打翻,不仅造成现场湿滑,还存在安全隐患;同时,水分的控制也全凭工人手感,难以保证每次的均匀性,影响腰头缝制的最终品质。
面对这些问题,河南中哲的一线班组并没有视而不见,而是积极寻找解决方案。他们设计了一个小巧的盒子,内置海绵,并预先加入适量的水。当需要湿润丈巾时,工人只需轻轻一拉丈巾穿过海绵,即可获得均匀、适量的水分,既保持了丈巾的润滑性,又避免了水杯打翻的风险。改善后,安全隐患大大降低,生产环境更加整洁有序。腰头缝制的质量与效率显著提升,减少了因水分不均导致的返工现象。
改良前 改良后
单针固定袖口网纱工艺革新
在改良前,淮安中哲的一线班组采用电脑车固定袖山网纱一周,平均每件耗时1.31分钟。这一工艺虽能满足基本生产需求,但在效率上仍有较大的提升空间。面对这一挑战,班组员工们集思广益,经过多次试验与调整,终于找到了突破点——改筒缝车固定袖山网纱一周的新工艺。
改良后的工艺,不仅将平均每件耗时缩短至0.86分钟,更实现了34%的效率提升。这一显著进步的背后,是班组员工们对每一个细节的精心打磨与不断优化。他们通过减少多余动作,使操作流程更加流畅与高效,从而大幅提升了生产速度。
改良前
改良后
中哲服饰集团注重对一线班组的培养,并多次开展金牌班组长培训,专注于班组长角色成长、标准化工作流程、岗位专业技能提升内容。通过理论学习与实践互动,提升专业技能,激发团队潜力。未来,班组计划将此创新思路推广至更多生产环节,鼓励员工在日常工作中创新实践、精益求精,共同推动生产流程的持续优化。

