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一体化设备在电镀废水处理中的工程应用

一体化设备在电镀废水处理中的工程应用 伊尔思环保
2015-02-27
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导读:摘要:结合工程实例,讨论了电镀废水的综合处理方法和原理。结合山东泰开高压开关厂电镀废水处理项目,设计了一套处

摘要:结合工程实例,讨论了电镀废水的综合处理方法和原理。结合山东泰开高压开关厂电镀废水处理项目,设计了一套处理电镀废水的一体化设备,铬、氰分别用化学还原法与双氧水氧化法进行预处理,后续流程用碱性沉淀法处理酸碱重金属。该工艺设备少、造价低、效果稳定,耐水质水量冲击能力强,出水水质达标。

前言

电镀废水是我国三大工业废水之一,该废水成分复杂、水量大。目前,国内外治理电镀废水的方法有物理法、化学法、生物法等口。由于这些方法的成本高,中小企业难以承受,而使部分电镀废水未经处理就直接排入水体,对环境造成严重污染。考虑到人类的身体健康及企业的社会效益,电镀废水必须处理达标后才能排入水体。本文所介绍的一体化设备的工程造价低、操作灵活简便、运行稳定可靠,在中小企业的电镀废水处理中有较好的推广前景。

1 工程背景

山东泰开高压开关厂的生产工艺主要以镀锌、镀银、镀镍、镀铬为主。该厂的电镀废水主要来源于前处理、镀件漂洗、后处理、电镀、退镀等工序,分别为:(1)酸碱综合废水;(2)含氰废水;(3)含铬废水及生产中使用的酸碱槽液、含氰槽液、含铬槽液。其中:含氰废水来自镀银线的漂洗废水、含氰废气吸收塔的冷凝水和氰化电镀地面水等,主要含有Ag+CN-等;酸碱综合废水来自各种酸碱清洗废水、酸碱废气吸收塔废水和含氰废水与含铬废水预处理出水,呈酸性,且含大量重金属。该厂电镀废水的主要污染物指标为Cr(VI)CN-pH值等。根据该厂的生产规模、用水量、生产时间和管理水平进行生产用水物衡推算,通过实际调查并参考一般电镀厂的废水产生情况,估算出电镀废水的水量水质情况,见表1。其中“√”表示含有此类污染物,但具体的质量浓度无法确定。


2 工艺流程简介

2.1流程选定

根据该厂废水的水质情况,我院决定采取先分类收集,分别预处理后,再综合处理的策略。采用双氧水(H2O2)氧化氰、焦化硫酸钠还原铬的经典化学法,配置PH/ORP自动控制系统实现药剂的自动投加,具体工艺流程见1


2.2流程说明

本工艺根据废水中污染物的化学性质,通过投加相应的药剂,使其与污染物相互反应生成沉淀去除。依据不同重金属形成沉淀的pH值不同,采用两级沉淀一气浮工艺对重金属进行处理。用H2O2破氰,可使破氰更彻底,而不增加废水中的化学成分,减少后续处理的负担。各种槽液根据少量多次的原则,分别送人相应的废水调节池后进行处理。

(1)含铬废水处理废水进入调节池,经预处理后,控制pH值在2.03.0。由泵提升至铬反应箱处理后,进人酸碱综合废水调节池,反应箱内ORP控制在230 mV左右,Cr(VI)还原成Cr(III),出水汇入酸碱综合废水调节池。含铬废水中的六价铬主要以Cr2O72-CrO42-HCrO4-三种形式存在,在酸性条件下主要以Cr2O72-的形式存在。本工艺采用焦亚硫酸钠还原法,具体操作为:pH值控制在2.03.0ORP控制在230 mV的条件下,Cr(vI)还原成Cr(III),然后加碱调节pH值至78Cr(III)形成氢氧化铬沉淀去除。焦亚硫酸钠还原Cr2O72-的化学方程式为:


产生的Cr(III)pH值为78的条件下生成沉淀,化学方程式为:


(2)含氰废水处理废水进入调节池,进行均质均量。由泵提升至破氰池,通过pHORP自动控制系统加碱,控制池内的pH值为89ORP400 mV。加双氧水进行曝气处理,出水由泵提升至含氰废水反应箱,经沉淀一气浮后,汇入酸碱综合废水调节池。产生的污泥经专用压滤机处理后回收。化学方程式为:


(3)酸碱综合废水处理

废水进入酸碱综合废水调节池,由泵提升至反应箱,经中和、沉淀、气浮、过滤等工艺处理。

含重金属的酸碱综合废水的pH值经酸碱中和,重金属离子采用氢氧化物沉淀法去除。但各种金属离子形成氢氧化物的pH值有所不同,很难一次性去除,故采用两级沉淀一气浮处理工艺使出水达标。一级沉淀处理是在一体化设备内通过pHORP自动控制系统加碱调节pH值在8.59.5,加絮凝剂、助凝剂等药物去除铜、锌离子;二级沉淀处理通过pHORP自动控制系统加酸控制pH值在78,加絮凝剂、助凝剂等药物去除铁离子、铬等。化学方程式为:


3 工程运行情况

3.1工程调试

该公司主要有三类废水,每类废水均有专门的预处理方式,给调试工作带来方便。调试步骤为:(1)开启控制柜的电源总开关,开启空压机使各反应池的曝气系统运行,开启加药柜中的搅拌机使药物均匀;(2)设置pHORP的控制参数,破氰反应池的ORP设定为400 mVpH值为8,铬还原池的ORP230 mVpH值为2.5左右,开启各加药泵,使各反应系统处于在线自动控制状态,通过pHORP自动控制系统保证各反应池及时投加药物,使反应稳定进行;(3)氧化还原后各废水流入酸碱综合废水调节池,进行综合处理。各反应池和沉淀池排放污泥,定期将污泥泵入压滤机脱水,污泥交给有相关资质的单位回收。

3.2处理效果

该公司废水处理站于201191日竣工后,经7个月的调试运行正常,每天运行10 h,出水水质稳定,由当地环保部门验收合格,出水各项指标均符合国家标准。为进一步考察该废水处理站运行的稳定性,我院组织专业技术人员对水质进行定期监测,结果见2由表2可知:该公司的废水经处理后水质完全符合GB 21900--2008排放标准,同时也符合设计要求。


4 结论

(1)针对该厂电镀废水成分复杂、水量大、难处理的特点,本工程实行清污分流,根据各类废水先预处理再综合处理的原则,采用经典化学法结合pHORP自动控制系统的技术进行处理。该技术成熟、操作简单、效果稳定可靠,能承受大水量和高浓度负荷的冲击。

(2)该处理工艺具有技术合理、可操作性好、自动化程度高、投资少、运行维护费用中等、处理效率高、出水稳定达标等特点。主要污染物的去除效率达到98%以上,处理后的水质稳定,均达到GB21900--2008排放标准。该工艺处理类似电镀废水值得推广应用。

(3)该工艺的运行费用低,直接运行费用约为1.58元/t,且占地面积小、污泥产生量少、回收价值高,可为类似水质的污水处理提供参考。


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