杨冬照在四分厂工作已有16年。他在工作中充分发挥积极性、主动性、事业心和责任感,服从公司安排,加班加点抢任务,一心一意为生产。

在2019年9月分厂接到公司572#-575#产品返修计划,按要求必须在15天内完成发货。由于时间紧,任务量大,若采取原有方法,不但耗时长,效率低,且交货期也难以保证。杨冬照发挥多年车工加工经验以及对车床设备的熟练程度,建议整机修理,然后根据产品异型结构,加工基准难统一的特点,自行设计专用夹具工装,做到了全部加工统一基准,一次性装夹加工完成要修理的全部尺寸,在短短7天内完成了62套产品的修理任务,为分厂节约了大量的人力及物力成本。
他参与576产品锥齿轮电机箱体内孔铣镗加工工作,通过自制车加工超长刀杆和对箱体零件振刀点精准控制的配重压制,配合多年加工经验,高质量完成产品加工,节约刀具成本3万元,将加工时间缩短为一天,且一次交验合格率达100%,为以后同类型产品生产提供良好的参考依据。
在工作中,他还积极参与事业部推进的工序工步化、工步批量化、C形工作站等工作,全年个人小改小革创新两项,加班时长1036小时,加工零件一次交验合格率达100%,全面完成分厂安排的生产任务。

