


远平海轮2015年2月8日进厂进行海损工程修理,2015年3月14日完工出厂。主要是舵系海损工程修理,属重难点项目,车间集群力,继续发扬刻苦奉献的精神,将该轮按时完工出厂,上演了一出完美的开年大戏!
远平海轮进厂后,公司各级领导对该轮非常重视,对项目组给予大力支持和帮助,并提供了宝贵的指导意见及工作上强有力的支持。
首先,勘验及定工程(舵机型号:RV22-086)。项目组对舵系工程进行了认真仔细的勘验,了解船舶海损的具体情况;向船员和机务仔细了解主机、轴系、舵系的各种详细情况。同时开始准备修理策划。在码头勘验工程后发现以下问题:上舵承座螺丝全部断裂M24*28支,底板旁钢板局部凹陷,需拆检换新;舵杆受损,需拆检修复;舵机油缸柱塞海损变形,需拆检修复舵系中线有变化,需拉线检查修复上舵承底座环氧撞断裂/舵机油缸底座环氧受撞击受损需换新;螺旋桨边缘受损需修复。
首坞次,重点拆舵叶(36T)、舵杆(9840KG)及螺旋桨(17T)、尾轴(9594KG)、中间轴(6984KG)。全部属大件吊运,事业部、车间及安监部紧密部署,在年关人员紧缺的条件下按时完成保证坞期。事业部领导亲自现场指挥,安监部领导对大件吊运给予现场指导,等等这些都大大保证了坞期!
接下来,水上作业拉舵系/轴系中线和现场镗孔。坞内安装好水上作业平台后,船靠码头后,开始对轴系/舵系进行拉线,检查中舵承及下舵销承的中线,以确定下一步的工程。工艺主管陈学星、霍德成等人对中线进行仔细的拉线和测量,测量后整理数据,出工艺交给船东代表。拉线后测量出下舵销承偏左3mm,通过开会确定,下舵销承孔需进行镗孔加工,来纠正偏差。水面上镗孔工作进行的比较辛苦,通过三天连续加班和通宵作业,顺利完成了镗孔工作,镗孔过程跟踪到位,质量比较好,报验顺利通过。
紧接着,部件检测和检修。舵杆(D610*6885)回车间后,上大车床测量跳动,经过测量后发现工作面/和非工作面的跳动量比较大,经过工艺分析策划后,重新选择好基准对舵杆工作面进行光正加工,以减少舵杆工作面的跳动量。下舵销送老厂进行光正加工。对舵柄、舵柄销、舵杆、下舵销进行探伤检测。舵叶锥孔拉线找中检查,探伤检测。上舵承拆装及检修,上下面上镗床加工。上舵承底座螺丝孔对正及预拆装。推力块加工。舵机油缸柱塞上车床测量跳动,检查后发现最大跳动量是0.8mm,进行柱塞喷涂修复和加工。对部件进行检修,为回装做好准备。
最后,回装及试验。厂供换新小舵销布司,在码头边安装好,以便坞内第一时间回装舵叶和舵杆;催促船供尾轴封及舵杆密封件到位,以便安排第二次进坞时间和及早回装舵系及尾轴螺旋桨,缩短坞期。
上舵承经过预拆装及对正底部螺丝孔后,制作拉线工装,对舵系进行拉线找中,以避免浇注环氧后出现偏差。出浇注环氧工艺,并在码头边完成环氧浇注。
第二个坞次(3月9日—12日),重点是舵叶、舵杆、尾轴、中间轴、螺旋桨等重要设备的吊运、回装。
进坞前,同样对坞内工程进行了统一的安排和策划。船进坞后,按照工艺策划,螺旋桨及舵叶吊运到位挂好,安排坞钳一档人手对舵系进行回装,普钳舵机房内安装舵杆及舵机房内上舵承的安装及准备。坞钳另一档人回装尾轴、中间轴、螺旋桨;同时穿插进行锚链/锌块工程。整个坞内安排非常紧凑,陈主任和庹部长亲临指挥,大家忙碌而不乱。11日晚上9点坞内卷扬机摆舵交给船体恢复工艺孔等工程。考虑到出坞后浇注舵机油缸底座环氧将影响到船舶出厂一天的时间,即安排环氧浇注,把工程给赶了出来。舵机油缸调平/正施工难度比较大,需要反复的调整和测量,由于时间紧张,对钳工班组是一个挑战,杰德和启明钳工施工人员加班加点,努力克服各种困难,最后顺利完成,值得点赞!
等舵机油缸底座环氧干后,进行附件回装及摆舵试验。通过启动舵机马达和油泵,对舵机油路进行查漏和机旁摆舵试验;舵机角度指示及各报警系统正常,几乎均一次报验合格!交予使用。(郑立通)


