缩短坞期是提升修船效益的重要手段之一。在“阿尔米”轮上,广东中远海运重工再次演绎了一场舭部换板加速度。
油轮“阿尔米”曾遭遇碰撞事故,导致1号右边舱舭部受损,需要进行割换修理。修理期间,除常规坞修工程外,舭部船底板换新是坞内长线工程,包括底板换新200平方、船底纵骨6条、FR90-95前后6个框架割换。
为做好坞期控制,广东中远海运重工精心策划,周密安排,全力以赴打赢这场坞内换板抢修战。
进坞前,周密策划稳推进
自接到1号右边舱海损的消息后,广东中远海运重工立即组建项目组,发动船体车间精干力量,不等不靠,与时间赛跑,争取最快速完成长线工程。
|采集数据建模
|优化施工方案
|按节点完成分段制作
|提前做好作业准备
进坞后,争分夺秒强进度
10月28日丨进坞
晚上19点,抬坞后第一时间,三供班接好电气设备,铁工10班&11班人员开始船底板割旧。
23点42分,施工班组开始将第一个旧段下放到坞底。
10月29日
凌晨2:30,四个旧段全部下放到坞底,整个割旧下放过程,快而不乱,安全有序,开了一个好头。
中午12:50,150T浮吊靠在坞平台,开始吊清第一个旧段。13:45分,第四个旧段吊放至方驳解钩,整个旧段吊清过程用时不到1个小时。
14:50,装载新分段的方驳到位,开始吊装第一个分段。
16:40,最后一个分段解钩,全部完成初步定位。整个吊装过程用时110分钟,
各方人员齐心配合到位,安全高效,比原计划提前了12个小时。
新分段提前顺利吊装到位,令项目组上下信心倍增。现场施工人员大受鼓舞,干劲十足。铁工队伍克服密闭舱室高温热工作业等种种困难,战胜多种不利因素,全力以赴,积极推进施工进度。面对工期紧难度大任务重的实际情况,项目组成员每天紧跟每一个细节、每一个工序,船体主管、作业长现场巡查监督,发现安全隐患立即整改,协调各方资源,确保每一个分段的装配、焊接、完工、抽真空等工序的及时报验。
11月2日
下午18:30,随着船底最后一个工艺孔抽真空合格报验,1号右边舱海损坞内工程全部完工,为该轮提前出坞创造了条件。争分夺秒的五天坞内海损修理工程体现了上下团结一心抓进度、抢坞期、保船期的修船精神。
11月3日丨出坞
凌晨3点30分,“阿尔米”轮顺利移泊出坞,在坞时间132小时,比原定计划提前24小时出坞,确保了该轮各项修理工程11月6日保质保量完工!
文字:纪昌智,沈伟鹏;图片:王能仲 ;编辑:黄小军
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