华鑫集团标杆人物
精益标杆·宁安锋
获奖辞
他坚守奉献见证了肥业开车试运行的喜悦,他精益求精改进了工艺指标降本增效,他严谨细致塑造了好评佳绩先进车间。
精益管理,降本增效。
空分车间自推行精益管理以来,便把精益管理的理念融入到实际的工作中,让大家认识到工作不仅要认真、细致、还要不断地学习、总结、完善。减少人员、设备、时间的浪费,提升效率,降低运行成本;在2020年空分车间被评为清洁文明车间,2019年被评为先进集体,2018年先后多次被评为6s领头羊荣誉称号。
措施到位,成效显著。
1. 高效化改技术:技术改造精细化管理不仅要降本增效,还要改善设备运行状况,实现安全、高效、连续运行。(1)液氧装车增加氧压机去液氧储槽增压管线,一来减少液氧装车增压汽化节约液氧,二来保证液氧泵进口压力稳定,保证机封冷却减小泵的气蚀。经改造后每装一车液氧可节约气化液氧约0.7m³液氧,一年可节约约63m³,每方按500元算折合人民币约31500元。(2)三台氧压机进行一回一节能改造,未改造前一年用电量是7867719kw,改造后6880549kw,减少了987170kw。(3)MCL自洁式过滤器在潮湿环境运行时阻力上升至1100pa超过报警值300pa,经技术部核算增加滤筒18个,改造后阻力由原来1100Pa降至590Pa;
2. 信息化做工艺:工艺管理的精细化就是要精细操作为要求,以数据化为标准、信息化为手段,提高员工素质,做好安全平稳运行生产服务;(1)空分主冷乙炔含量是系统安全运行的首要条件,全年主冷乙炔共报警49次,主要是分子筛吸附能力下降,在大修时更换新型分子筛,将原来的单层床变更为双层床,即每个吸附器下部增加氧化铝、一来氧化铝吸附水分较强,可以保护分子筛;二来分子筛吸附时间由原来4小时变更为6小时降低消耗,再生电耗每月由原来750000kw降至680000kw,每月可节约用电70000kw。更换后分子筛出口CO2含量由原来0.15ppm降至0.02ppm,主冷总碳由原来70ppm降至50ppm,乙炔含量由原来1.5ppm降至0ppm,从而保证了主冷的安全;(2)仪表空压机运行加卸载频繁,流量在2500m³/h至3500m³/h波动,车间根据数据变化,精准调节MCL流量减小仪表空压机频繁动作。(3)空分供氧量4500m³/h,车间在保证净化用氧量减小氧气放散率,减小加工空气量,降低空压机负荷,空压机打气量由25500m³/h降低至23700m³/h。
3. 专业化管设备:设备精益管理专业性较强,作为生产车间就要全员参与生产维护活动,严格按照6S管理要求,进一步加强设备的质量管理、现场管理,强化职工节能意识,保证现场摆放规范整齐、卫生干净;车间始终以企业效益为中心,以预期检修为主方针,通过维护和计划检修相结合,做到综合规划,精心维护,正确使用,设备完好率100%,各类跑冒滴漏现象降低约10%;为企业安全生产发展提高经济效益服务。(1)备用机组是系统长期稳定运行的基础,检修和定期盘车是保证备用机组前提条件,车间完善记录巡检制定盘车00-3600记录.(2)螺杆空压机保养,由厂家人员保养升级为维修人员自行保养,全面提高了人员整体素质和技术水平。(3)高效空气过滤器滤筒,由于质量问题,车间要求更换厂家后,滤筒全年消耗130个,去年消耗200个,相比去年下降 70个.
4、标准化保安全:安全的精细化管理就是以科学发展观为指导坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针牢固树立“安全为自己、安全为大家”的安全理念健全安全管理制度及安全生产责任制强化安全培训,狠抓班组建设规范员工操作,推行手指口述严格确认。全面完成安全生产目标,做到了6个0及16个100%,车间结合自身的实际情况,深入开展安全隐患排查活动,对工作中的每一个环节,每一个岗位,每一项安全措施落实情况严格检查、管理,特别是河南义马空分爆炸事故给空分装置的安全运行敲响了警钟。深入开展安全隐患排查活动,对全员隐患管理、“三违”管理、生产管理、责任管理、事故管理、等多项日常工作进行每天考核 、每月考核,真正做到“人人事事有标准、人人事事有考核”对工作中的每一个环节,每一个岗位,每一项安全措施落实情况以查管理,查标准的形式,进行查处,为车间安全生产工作进一步夯实了基础。
清风朗月,不期而遇
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