



8月2日,笔者从众泰煤焦化获悉,该公司脱硫再生塔技术改造项目2#塔旧塔体塔顶切割、吊装已全部完成,标志着再生塔技改项目第一个关键节点已完成。
据悉,由于该公司脱硫再生塔原有的脱硫系统设计中配合煤的含硫量为0.23%,在进行调整焦种、煤种或使用高硫煤时,脱硫工艺运行不稳定,易产生大量中间产物硫单质,造成脱硫塔堵塞进而影响脱硫效果,容易造成供给甲醇项目原料煤气不合格,且限制使用高硫煤的比例,提高了生产用煤成本。
为解决上述问题,该公司于2021年6月安排技术人员与原设计单位进行对接,确定了技术改造方案,在核算原设备基础和塔体承重能力的基础上,将原再生塔中部直径5.8米塔段拆除3.9米,对上部塔帽进行改造,增设液位调节器和硫泡沫溢流槽及出口管道,实现脱硫液和硫泡沫分层和分离,并增设硫泡沫槽和压滤机,实现在脱硫液中硫泡沫增加时进行系统调节。
项目改造完成后,再生塔内的悬浮硫泡沫可通过液位调节器控制液面高度,硫泡沫至塔顶溢流槽内,再经过管道自流至泡沫槽,控制脱硫液含硫量,改善脱硫系统的运行环境,保证煤气脱硫效果,进而降低配合煤中低价高硫煤的使用比例,降低生产成本的同时保证系统安全平稳运行,给甲醇项目提供合格原料煤气创造了有利条件。(王小明 韩磊)


