A公司成立于2006年,是一家从事衣柜定制,集研发、设计、生产、销售与一体的专业性全屋家居定制企业。
今年9月文武咨询携手A公司进行后台升级项目。两个多月以来,在文武咨询项目组老师与A公司全体员工的共同努力,A公司后台升级改造效果已初步呈现。
文武老师进驻A公司后了解到车间各岗位都有不同的问题存在:
一、开料组、封边组区域:
1、开料后柜体和门板的板件走向不明确;
2、自动回转封边机效率低,每天产能仅110㎡左右;
3、封边完成后仅1条滑轨进行输送,流转不顺畅,造成在制品积压;
4、雕刻机设备损坏不处理,占用现场空间。

二、排钻、清洁包装段区域:
1、加工中心轨道数量不足,在制品无法正常周转;
2、加工中心空间存在闲置浪费;
3、背板放置架占用过道空间;
4、包装区域工艺流向不明确,空间存在闲置浪费。

三、订单严重超期:
通过下图《订单管控表》中的数据可以看出,车间现场订单最长延期天数为48天、延期订单数共16单。

(《订单管控表》)
为此,文武咨询驻A公司项目组的老师走访生产车间,深入了解车间现场布局和设备数量情况,并与A公司高层多次进行深入沟通。文武咨询项目老师根据实际情况为A公司制定了《产线优化方案》、《产能分析表》、《车间产线布局规划》、《工艺路线图》等方案,以此对车间进行产线布局调整。

《车间产线布局规划》

《产能分析表》
新的车间产线布局规划中,对原本产线存在的问题制定了相应的改善措施:
1、根据工艺明确门板板件和柜体板件的流转路线,避免线路交叉,提高周转效率;
2、充分利用闲置区域,提高整体空间利用率;
3、根据规划产能情况设计现场导轨数量,满足生产需求;
4、背板统一放置在规划区域内,采用物料车进行周转,此方式有效保持了通道的流畅。
方案推行后,A公司的全体员根据《车间产线布局规划》方案进行车间布局调整,按规划图进行定位与区域划分。

(产线布局按规划图纸进行调整中)

(组织生产员工对车间进行区域划分)

(开料区域)

(封边区域)

(包装区域)

通过产线调整后,A公司日标准产能/日最大产能承载提升至470㎡/580㎡、月标准产能/月最大产能承载提升至13160㎡/16240㎡,对比未调整前的承载量扩大了85.6%~129.1%;提高整体的设备、滑轨、原材料等配置的合理性,达到整个生产系统的人流与物流畅通化、搬运最优化、流程最优化、效率最大化。
经过这次车间布局改善的实施,A公司车间布局得到进一步的改善,同时也解决订单积压导致延期的问题。目前,A公司后台升级仍在持续进行中,想知道更多后续的改善效果,请持续关注“广州文武咨询”公众号。


