
万宝“十大工匠”评选活动往期报道人物:陈会平、俞志祥、郑旭、代淑琼、李伊、徐琼山、张海清、李小勇、刘房耀、刘开财、韦永群
本期报道的人物如下:刘软绸、叶呈华、谢昭派
刘软绸
刘软绸,男,汉族,中共党员。1981年出生,2001年参加工作。现为广州万固压缩机有限公司设备部副部长,负责设备的日常维护、保全、革新等。

刘软绸2005年加入广州万固压缩机有限公司。从一名维修员做起,通过公司领导的悉心栽培和自己的不断努力学习,虚心求教,积累了丰富的工作经验,一步一个脚印地实现了由一名基层维修员到公司设备主管、副部长的进步历程,不畏艰难,脚踏实地,兢业勤恳,期间多次获得公司和万宝集团的“优秀员工”及“先进工作者”称号。
为降成本不断完善检测工艺
2006年7月,公司为完善生产工艺,确切掌握公司压缩机的性能数据,决定新增压缩机性能检验室,但外购全套压缩机性能检测设备费用昂贵。经讨论商议,决定由技术开发部提出检测要求,由刘软绸负责设计并制造检测设备。通过半年多的设计制造历程,公司建立起了包括有:压缩机开停/连续寿命台、堵转测试台、毛细管流量测试台、直流控制器测试台等检测设备的压缩机试验室,所有设备达到设计使用要求,为公司完善了压缩机检测工艺,节约设备采购投入费用约20万元,获得公司的“技术创新成果奖”。
主导攻关设计,终让电房实现发电转换功能
2011年因全国性限电原因,公司生产情况大受影响,为解决生产用电问题,需新增一台300KVA柴油发电机以作限电时应急使用。但因电房设计时并没有发电转换功能,需增加一套市电/发电转换电柜,经咨询配套厂家,全套转换电柜费用约需15万元,费用大。经技术难点、安全可行性等讨论研究后,决定由刘软绸组织攻关设计提出方案并实行建造,设备运行验收后完全达到使用要求。整个项目的建造费用控制在3万元以内,为公司节约了12万元的改造费用。
连续奋战,完成工厂整体搬迁工作,设备全部顺利就位
2016年10月,因生产经营需要,公司整体搬迁。由停产到复产整个搬迁过程历时仅20天,设备部的搬迁工作十分严峻。刘软绸进行了大量的厂区、生产、设备布局上的设计出图以供公司参考,招标工作的跟进、各施工单位的现场协调等工作。在搬迁过程中对各人员的调配协调、设备就位管理、安全监督等等,为了完成公司的搬迁项目,整个搬迁过程的二十多天里,刘软绸没有休息过一天,连续奋战,最终完满完成了公司在11月28日重新开业的要求。开业后受到公司的奖励表扬。
刘软绸认为,过去并不代表未来,勤奋才是工匠精神真实的内涵。在取得各方面成绩的同时,他紧记着“没有最好,只有更好!”。在未来的生活中,刘软绸将以百倍的信心和万分的努力去迎接更大的挑战,用匠人特有意志和辛勤的汗水默默耕耘谱写美好的明天!

叶呈华
叶呈华,男,汉族。1974年出生,1995年6月参加工作。现为广州万宝集团压缩机有限公司制造部设备管理员,兼计量员。工作至今21多年来,他从生产线学徒做起,克服一切困难,积累各种经验,从“精” “细”去解决生产线上各种的生产设备问题,工作之中时刻都体现着当代工匠精神。

潜心修炼,变废为宝
2011年装配II线由于工艺的变更,装配不良下线的机芯全部需要拆出返用,转子很多靠以前单加热方法进行曲轴与转子分离来出来,产生很多废品,一个月损失6000多元。叶呈华利用一台报废液压设备进行油路、电路设计控制改造成一台与他设计的另外工装一起配套使用,这样就不会产生返压转子产生废品,每年可节省7万多元。
刻苦钻研,自创自动敲壳机
2013年公司进行全面物流再造工程后,各线的生产效率得到提高,然而有些岗位劳动强度依然很大,特别是装配线敲盖上壳岗位,操作者每盖一个壳要用手抓锤高敲打3、4下,一天生产6000台,操作者一天就要高敲18000-24000下,操作者很多壳体敲不到位,影响质量。针对这问题,叶呈华自己设计一套自动敲壳机,加装在盖壳岗位后, 控制方面可进行选择敲二、三下,如果上下壳体配合紧点的就敲三下,这样减少了因人为造成壳体盖不紧的情况。操作者的劳动强度得到减少,产品质量也得到保证,并且也在II、III、IV线盖壳岗位全部加装自动动敲壳装置。
精雕细琢,自主研发自动拔方形胶盖和擦油设备
成品III线刚改造完之初,他去成品线巡查时,看到操作工拔压缩机接地板方形胶盖很吃力,拔出后还要用毛笔粘上油涂在接地板上面,过程费时、费力。于是,他决定要做一台自动拔方形胶盖和擦油设备。不到两个月的时间,他完成设计、绘图、采购部份备件、编程,带领维修工安装调生产,经过试用效果非常理想。紧接着他也把自动拔方形胶盖和擦油设备放在成品II线使用,拔胶盖擦油岗位就完全替代了人工操作,两条线可以减少四个人,一年可节省人力成本、设备购置成本32万元。
业绩突出,硕果累累
历年来,他多次获得公司“十佳员工”奖,“变革创新”奖,“优秀个人”奖和“设备改善制作优秀团队”奖等,并获得广州市2014年度优秀技师奖。
改善提高永无止境,精细之中现匠心。叶呈华正是依靠自己的精致和细心不断改进设备,提高工作效率,降低员工劳动强度。他将一如既往发挥工匠精神,让万宝产品走向全国、走向世界,引领行业先锋。

谢昭派
谢昭派,男,汉族,中共党员。1985年出生,2009年7月参加工作。现为广州日宝钢材制品有限公司技术设备部主管 、团委书记,主要负责技术革新改造及管理、组织团委活动等工作。

谢昭派2009年入职,2010年10月取得助理工程师职称,2012年1月获得中级技师,2015年获“广州市优秀技师“称号。在平凡的岗位上发挥了不平凡的作用。他带领班组完成了多项技术革新改造,充分发挥工匠人的精神。
持之以恒解决公司薄板加工产能不足的问题
2012年4月,公司正式引入世界先进纵切自动生产线,该设备的引入,早已在一年前展开了多次的设计检讨,谢昭派结合生产实际问题,组织小组成员对设备及其周边配套设施、以及其机构的合理性和改善点进行了讨论设计,最终将设计意图和设计要点转达给设备生产厂家,由厂家按照小组讨论的结果,完成最终的制作。设备在当年的7月初正式投产,收到了显著的效益,不仅提高了生产效率降低了成本,更是在作业的自动化上引领了行业风向标。
更换SL2设备的电控系统,降低加工失败率
SL2设备投产已有15年之久,电气部位老化较严重并且电气控制系统较为落后,2012年,公司开始着手安排对SL2进行电气改造,谢昭派负责该项目的主持工作,将设备的电控系统全部更换,选择性更换了伺服电机,保留了原刚性和强度都还可以的机械结构,电气系统采用三菱最新PLC控制系统,加工参数实现标准化和数据库化,操作人员只需输入加工材料的参数,即可调用出原先已设定好的加工参数,启动设备,就可以开始生产。这样改造之后,避免了不同员工因操作技能的不同,导致加工出产品的精度品质差异。也使得生产员工的开机操作变得更为方便快捷,最大程度降低加工失败率。
将“五官点检法”融会贯通
谢昭派自行编制《设备点检保养作业指导书》,利用“五官点检法”,图文并茂,编制16份指导书,保证设备处于最佳生产状态;对MSL冷却系统的改造,每月节省电费约5000元;对PA4捆包机进行改造,降低故障发生率,减少故障排查时间,为SL4的高效生产腾出更多工程时间。
不断积累技术经验,总结技术成果
谢昭派积极进行学术研究,开展校企合作实验项目,为培养校企人才做贡献,组织多场研究阶段成果发表和交流会,累计发表论文5篇,获得发明专利1件,实用新型专利6件。
谢昭派凭着自已执着的工作精神和过硬的技术本领,为公司在技术领先,控制成本,提高效益,培养人才等方面做出贡献,所以获得“岗位能手”称号等奖项10余次。阳光自信的他,让85后不再是个标签,更是务实创新的一代。他信念坚定、锐气进取,正是我们工匠精神的最好诠释。

未完,待续......
资料来源:集团技术中心
编辑:集团技术中心

