大数跨境

我们的产线被多家同行效仿?这张“科技牌”亮了!

我们的产线被多家同行效仿?这张“科技牌”亮了! 广西汽车集团
2023-05-05
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党的二十大报告提出“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”。从市场拓展到产品升级,从工艺革新到产线升级,底盘事业部聚焦解决“卡脖子”问题,打好关键核心技术攻坚战,核心产品实现整车NVH从70dB到58dB的跨越式升级,二合一同轴桥率先在全国商业化量产,新能源车桥产销突破100万台套。

被多家同行效仿

构建二合一电动主减在线NVH测试能力

随着新能源汽车的快速发展,客户对NVH体验需求的升级,底盘事业部用短短半年时间率先完成二合一电动主减/后桥在线NVH测试能力构建,成为了行业内的标杆,被多家同行纷纷效仿。

搬迁改造完成的NVH测试台

重新购买在线NVH测试台周期长、成本高,现有的燃油桥NVH测试台将面临闲置命运,经过一个多月的苦思冥想、无数次论证研讨,最终确定“工作台整体快换”的方案,不但解决了现有电动桥主减位置紧凑无法布置定制驱动电机的缺陷、还降低了现有NVH测试台改造兼容的难度系数,使得燃油桥和电动桥在同一台设备上做NVH测试成了可能。

NVH测试台换型培训

方案论证通过后,团队成员就马不停蹄的开始执行,可行性研究、项目立项、换型演练、生产验证等原本需要18个月完成的工作,在团队的努力下仅用了6个月的时间就完美交卷了。

最为困难的停产改造环节,在“精准策划、提前布控、同步施工、双班操作、资源倾斜”等多种手段下,经过45个日日夜夜的艰苦奋斗,就完成了设备调试、提前交付生产,为新产品承接带来了优势。未来,只需要增加工装即可快速实现电动后桥总成NVH能力构建、同轴桥总成NVH测试能力。

NVH测试台操作培训

筑巢引凤

构建二合一式同轴桥柔性装配单元

经过长达2年的反复研究,在没有正式批产订单的前提下,底盘事业部率先布局同轴式电驱后桥。那么,如何以最低成本新建一条同时兼容30KW、60KW、80KW、130KW等多平台同轴桥的柔性化装配线?在对市场考察和多番研究论证后,底盘最终确定先采用人工推车(预留AGV空间),等产量上来后再投资AGV小车,解决成本和柔性的问题。

该产线装备创造了多项第一,成为了业内同行模仿的对象,比如柔性测量单元、柔性选垫单元、柔性伺服压装单元、柔性扫码校验单元,每一项达到行业领先水平。尤其在柔性测量单元中采用雷尼绍比对仪作为在线测量工具,不但兼容了多平台同轴桥壳体测量,也为分体式减速器兼容打下了基础,测量精度及重复性与桥式三坐标相同。扫码检验单元也成功解决了非流水线装配带来的混装问题,不但实现了产品追溯,还实现了来料检验和应用程序匹配检验。
多个客户在现场考察后打消了顾虑,选择了公司的同轴桥产品。目前分体式主减压装和选垫也在该产线实现了兼容,节省了进一步的装备投资。

团队作战攻关同轴桥工艺难题

行业首创

构建多品种小批量主减柔性装配能力

随着客户和产品的增多,多品种小批量成为主要趋势。为此,底盘事业部构建了柔性化主减装配线,该线实现了190至250平台装配式后桥主减及前桥主减装配,以及多平台整体插管式主减装配兼容,累计兼容车型十余种(6大平台),这在行业内尚属首次。

前减速器装配线首件下线

经过研讨锁定柔性化主减装配核心点是:主减选垫方案要统一化和柔性化,最后决定采用“壳体安装距柔性测量、差速器与轴承装配高加载动态测量”配合“齿轮配对安装距”的方案解决了这一难题,该方案不但在理论上具备优势,而且适用于各种结构主减选垫,将插管式主减和装配式主减选垫兼容实现了可能,后续增加车型只需要换工装即可实现。

团队攻关主减柔性线设备难题

该产线设备柔性化的思路与同轴桥装配线类似,实现了测量及选垫柔性化、主齿螺母拧紧及力矩动态测量柔性化、轴承盖拧紧柔性化、性能测量柔性化等,尤其是全工程追溯和扫码校验得到了福田和长城客户的好评,已顺利通过了客户的现场审核。




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图文:陈宣阳
编校:李慧纳、吴嘉玥
责编:粟飞虹    
总编:王雅琴

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