“第1道工序安装A零件”
“收到!”
“对应测量报告,记录零件号”
“已记录!”
“选定工装,数据记录”
“完成!”
“进行第2道工序”
“完成!”
.....
伴随一阵急促而漫长的交流声,
一个崭新的核心部件:
公司第一台电动后桥EN310P的核心部件(减速器)
在技术中心试制车间顺利 “诞生”

这个小家伙可来之不易
凝聚了研发团队连续5个月的拼劲和汗水
与之前使用的后桥产品相比
数模外观虽然没什么太大区别
但是,两者的距离可就像
大哥大 VS智能手机
标志着公司正式具备电动后桥的自主研发能力

技术中心部分研发人员合影
1
老产品数模+6人团队+11次方案修改
公司8年前已经有开发非道路电动车后桥的经验,但两者设计要求及考核标准不同,此次项目开发的是匹配微车、专用车等道路车的电动后桥。面对更高的考核标准,6人研发团队成员迎难而上,经过一个多月不间断的分析与优化,修改了11次方案,规划了合理的研发计划,确保了自主研发的可行性,也满足了该产品的高要求。

2
5种专业软件+24份报告+5次评审
整个设计过程运用了Hypermesh、MASTA、Romax 、UG、CAXA等设计软件,从传动速比匹配、齿轮参数选择、轴承选型、传动效率及数模优化设计等方面做了大量的分析计算工作,形成24份分析校核报告,组织了近60次内部讨论,经过5次方案评审。

团队成员运用5大专业软件,一步步修改、完善、优化,发现问题就汇总、讨论、摸索、解决。在此过程中,遇到了许多新挑战,如圆柱斜齿轮首次设计,因齿轮有多个参数,其像一个多元方程式,有多种解。没有类似产品 ,只能查阅书籍资料,一轮轮选型计算......
3
顾客要求提高+试制时间提前
为了满足整车验证需求,应顾客要求,样件交付必须由原定6月30日提前至6月25日。面对突如其来的要求,技术中心及时协调资源,研发团队根据实际情况制定细致缜密的样件试制计划,并按照计划步步推进,最终比规定的25号还提前了72小时完成新产品的试制工作!

当然,此次成功试制的电动后桥
可是相当优秀的
⊙相比对标件设定要求的重量成功减轻3.7kg,实现产品的轻量化。
⊙NVH理论上成功提升30%。
⊙传动效率成功提升0.14%。
伴随着新能源汽车市场需求量的上升,包括电动后桥在内的配套零部件需求量自然也随之增加。新能源汽车市场已俨然是摆在各大车企眼前的一块巨大的蛋糕。 EN310P后桥的自主研发成功是公司在电动后桥研发设计上的一个里程碑,也是一个新的开端,相信公司未来一定可以在新能源汽车方面大放光彩!

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