
多工位机械手修复与传动齿压紧改善
手工线转自动线

前地板产品柔性改造PLC程序讨论

前地板产品柔性改造现场调试
快速切换抓手
后大梁自动线新增的B车型抓手切换很不方便,工作量相当于普通的两倍,每次耗时长达90分钟以上,且故障率高,如何想办法控制下来?

后大梁自动线车型切换改造
车身事业部新增了一套抓手放置架,可实现快速切换两种产品的抓手,同时对在用的切换框架逻辑进行优化,尽量利用旧物料节约成本,多管齐下提升效率。经过工程师见缝插针利用生产工段“挤出”的两个大夜班,通宵达旦进行联调,单次切换时间从原来的一个多小时降至20分钟以内,大大提升了切换效率。

后大梁自动线车型切换改造
改造前地板自动线快插方式
前地板自动线快插不到位问题比较频繁,对线体运行影响比较大,如果由上下对接方式改成侧面对接,这样操作会比较稳定。那么,如何在保证生产的同时,完成产线调整?

前地板快插改造
设备工程师们先是利用工段吃饭休息时间,测量快插板材尺寸,定位销及定位套、新增连接块等,画好图纸、确定加工方案后,交由模修机加工团队支持线下自主加工,省时省钱。
然后,工程师利用中秋国庆双节假期,6人小分队将原计划至少三天的工作量,连续奋战缩短为两天,全部完成13套台车的定位焊接、线路转移调试等工作,成功通过自动走线验证。


多工位皮带更换与加固改造
1-11月车身事业部柳东设备团队共提出61项改善计划,开展实施57项,完成56项,完成率达91.8%。其中,冲焊车间的改善项目落地实施达到40项,占比达到65.6%。
提高产线效率、保证质量稳定输出
五菱人
用技术助力生产创效
用创新提升经营质量
推动“制造”向“智造”转型
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