
产线建线耗时短,夜以继日加速量产

冲压小冲线从3月10日立项审批到7月15日第一个零件实现批量量产,四个半月时间要完成模具改造及重投、设备安装及调试、试生产验证等工作,其中模具改造及重投、设备安装及调试工作耗时时间长,周期不确定。为此,工装和设备团队安排专人跟踪进度,定期召开例会跟踪进度,对完成工作进行确认,对受阻工作及时升级,每一项工作都跟踪到实处跟踪完成质量,按时安装调试完成小冲设备5台,完成重投模具旧模具改造共计48套,用最短的时间完成产线调试及实现量产。

回收产品种类多,材料利用率高,效益可观
冲压小冲线建立后,策划回收后侧门上(前)导轨、左后侧门外板加强板焊合件、左(右)前挡泥板焊合件、左(右)后挡泥板焊合件等几十个零件进行自制。回收零件多,种类繁杂,为了保证回收零件顺利完成验证及量产,工段长与工程师起带头作用,对识别的50多个质量问题和非质量问题进行汇总,关闭解决。试模件组织相关部门技术及生产人员组织验证,验证合格相关人员封样锁定状态,这样极大的降低回收零件的难度,保证回收工作有条不紊地进行。



End

