
经历了8天的沉寂之后,鞍钢广州汽车钢现场产线重新响起了机器的轰鸣声,2022年1月13日凌晨5点,产线经过检查优化后再次投入到工作状态,2022年首次检修告捷,为2022年生产工作打下了坚实基础。
本次检修时间紧、任务重,共有200多个项目,峰值检修用人接近200人。年修开始前,生产部、设备部、有关检修单位发挥团队合力,多次开展沟通交流,探讨并确立检修方案和计划,做好检修安全和人员配备等工作,使各主控项目都顺利踩在节点上,并在实际检修过程中动态调整,不断优化检修流程。作业中,点检员深入现场,仔细确认回装步骤,严把质量关。

期间,公司总经理孙晓宇深入现场走访慰问检修人员,督导各环节检修进度情况,并叮嘱大家在作业期间注意安全,为现场人员加油鼓劲。
在各方的共同努力下,最终提前16个小时完成全部检修项目,提前11小时全线起动恢复生产。
为提升产品质量,减少降级品,本次检修对炉区困扰多年的炉内问题进行彻底改造。为保质保量完成任务,检修期间安排了两班倒作业,炉区机械管理员黄友良,维护班长欧云峰,维护工范文权、巫飞翔等人全程跟踪,时刻关注设备动态,确保不漏任何一个环节,经过努力最终如期完成检修。恢复生产后,炉区运行稳定,产品品质稳定。
保证设备高精度运行是本次检修的目标,气刀位置、焊机挖边剪是本次检修的焦点,在检修过程中,由辊系工程师冯伟全、辊系班长冯举峰和生产工程师边兴钰组成的气刀位置精度检测组,对气刀位置精度重新进行复核和调整,保证了镀锌板生产镀层的均匀性,为后续生产产品打下坚实基础。
检修期间,为提升设备稳定性,设备部重点对booster进行维护。在检查过程中,送电后设备突然报错,长久无法复位,发生情况后,炉区电气管理工程师张放与电气班组全体成员齐围在booster前面,共同研究讨论消除故障的方法,经过一个多小时的集思广益,困难最终迎刃而解,也为本次检修画上圆满的句号。

供稿:设备部


