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降本增效进行时 | 生产部:对标找差,从大处着眼、小处入手,有效解决工作中的棘手问题

降本增效进行时 | 生产部:对标找差,从大处着眼、小处入手,有效解决工作中的棘手问题 鞍钢广州汽车钢
2023-08-21
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 liu'tao
降本增效进行时

企业的进步离不开先锋的引领。今年以来,公司持续深挖“降本增效”工作,制定了品质提升、效率提升、采购降本、融资降本、管理降本、一体化降本6大维度50项具体工作,全力吹响降本增效“集结号”。

岗位有突破,企业增效益,员工提收入。今年降本增效工作还制定了的奖励兑现方案,目的是激发员工创新创效热情,鼓励员工发挥聪明才智,拓宽增加收入的途径,让每一名员工都积极成为广州钢降本增效的“主角”,实现员工与企业共赢。一、二季度共兑现奖励金额约16万元。

为进一步提升全员凝聚力、战斗力,通过“降本增效进行时”专栏,寻找先锋典型,记录身边感动,用鲜活的事例讲好广州钢好故事。

2023年栏目第一期,让我们共同聆听生产部的“降本增效经”。

长期以来,产线以稳生产、降消耗、提品质为总抓手,强化生产工艺管控、细化成本管理模式。生产部从加强班组员工思想教育入手,利用调度会、班组会等及时宣贯公司动态,大力宣传降本增效工作,增强班组成员降本增效责任担当,从大处着眼,小处入手,扎实落实降本增效工作,有效解决工作中的棘手问题。




产线的降本增效工作以钢板表面质量及客户交付要求为前提,对标同行找差距。当前开展的控制锌渣硌印、降低光整液消耗、重卷线带缺陷交付效率提升等重点课题,通过PDCA分析改善,控制锌渣硌印改善效果明显,3~6月光整消耗总计节省约10万元、重卷带缺陷画线时间从20分钟降低到10分钟,保证产品质量同时也提升生产效率。




01

集体攻关,有效控制锌锅铬印

作为生产制造型企业,想要在竞争激烈的市场中取得生存和成长空间,必须提升自身竞争优势、把握产品品质、精准控制成本,而生产现场就是降本增效的“主战场”之一,成本管理上“精打细算”,“省”字上下功夫,品质管理上做出大文章。

众所周知,镀锌工序是生产产线关键工艺段,其生产过程对参数的动态调整、工况条件都有极其高的要求。“锌渣硌印主要是锌锅内产生的面渣和悬浮渣卷入锌锅辊的辊面,从而造成的板面缺陷。”站在锌锅前方,生产部经理冼玉明和同事心里都很清楚,锌渣硌印缺陷很难通过肉眼发现,需到出口表检处才能看到。

因此,预防锌渣硌印的发生是迫在眉睫的问题,小到一只蚊虫、一根螺丝都要事无巨细。不仅是冼玉明一个人的工作标准,更是生产部全体成员长久以来所坚守的工作职责,他们每天都在产线现场摸爬滚打,又和行业先进的产线对标对表,目的就是要找到“病因”,再 “对症下药”。



在生产部经理冼玉明的牵动下,工程师、班组长以及岗位操作人员都积极参与,成立了“攻坚小组”,提出设想,集体讨论,方向也逐渐在他们的脑海里成型。

他们首先从温度控制入手。“由于生产不同的钢种规格会对锌锅温度产生影响,为避免由于温度波动,导致锌液杂质元素析出形成悬浮渣造成辊印。”生产部生产管理刘涛说,经过一段时间段摸索验证,我们找出了适合产线工况条件下的锌锅热电偶功率,既能保证锌锅温度的工艺要求,也能降低锌锅温度波动幅度。

热电偶功率的控制是第一个突破口,与此同时,生产部对锌锅捞渣的频率、捞渣质量提出了更高的要求。

毫厘之间见真功,踏过“荆棘”丛,锌渣硌印降级率迎来了“绽放”,从2023年上半年数据看,锌渣硌印的降级率较2022年降低了0.33%,也为品质改善提供了坚实的基础。“我们翻越了降级目标这座大山,但是我们并不满足于此,我们将坚定信心,继续向着行业标杆继续前行。”冼玉明带着团队一起加油鼓劲。

02

对标找差,减少光整液的消耗
“既抱西瓜,又捡芝麻”。在广州钢生产现场,光整液消耗是影响成本关键因素之一,如何降低消耗又保证质量是摆在生产部面前的一项重要课题。

“我们目前的消耗在同行业是什么水平?同行业光整液消耗是多少?”

“是否还有提升的空间?”

“公司下达的目标是多少?”

......

不仅要跑赢自身,更要跑赢同行。"通过与大连、重庆等镀锌产线对标工艺参数和辅材消耗以及相关设备功能,找到差距后进行改善。”对标对表一直是广州钢提升竞争力的举措之一,更是生产部攻克难题的有力武器。

针对光整液消耗课题,生产部主技边兴钰同样采用对标方法,提出新思路:生产GA时光整是否可以测试使用除盐水?从而降低光整液的消耗。




从今年年初开始,生产部牵头,设备部、质量部配合启动测试工作,“考虑到光整液切换除盐水时可能出现轧制力波动或板面质量的影响。”边兴钰带领的团队先从GA内板开始测试,尽可能把测试风险降到最低。
测试切换完成后,测试团队开始密切实时关注延伸率及轧制力异常波动情况,同时通知检查台作好记录(每卷检查票都需要做记录)。
功夫不负有心人,通过一段时间的验证,使用除盐水对GA内板生产没有明显影响,他们的设想目标实现了。

小改革大改善,小投入大回报。从3-6月GA内板测试以来,光整液消耗总计节省约10万。“如果后续继续测试没有异常,将放开至外板使用除盐水,那节省的数额会进一步加大。”边兴钰说。


03

改造工具,提升带缺陷交付画线效率
不仅降本,更要提效。生产线上热火朝天,机器轰鸣,生产过程看似简单,但却内含乾坤,如何优化每一个生产环节成本,每个细节都大有学问。
随着带缺陷交付项目的推进,重卷画线的卷逐步增多,如果用画笔正常画线会严重影响重卷的生产效率,因此如何更高效的画线成为目前亟待解决的问题。
坐在重卷操作室内的操作员万汉魁一度陷入沉思:如何调整和完成才能达到提效的状态呢?
这个疑问在生产部其他成员的脑海中盘旋了几天,突然在一次上班的途中,一个想法浮现在万汉魁的眼前:改造现有的画笔工具,在长杆头固定画笔,延伸画笔长度能够完全覆盖板宽范围。

“只要在一侧就能完成整面的画线作业,避免两侧来回跑影响效率,并且将钢尺改为木尺尽量降低对板面的损伤。” 万汉魁的想法随即被认可,并安排当班开始执行。






把想法变成行动,把行动变成结果。经过一个月的应用反馈,画线效率得到了明显提升,由原来的画一处六米长范围网格需要20分钟降低到现在10分钟,同时也保证了网格线印记不会对后续辊系污染。
路虽远,行则必至;前路崎,无顾往矣。生产部在一步一个脚印地刻苦努力下,做好降本增效“文章”,用真抓实干的劲头和开拓创新的精神在公司前进的道路上披荆斩棘、阔步前行。


供稿:刘涛 朱烁璇

编辑:朱烁璇

审核:唐   依

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