造船二部制作部:发挥地面主导作用
为提高分段中间产品完整性,造船二部制作部履行职责,发挥主导作用,力争做好每个细节,将“提质增效”融入到工序基础管理中。
加强信息化管理,对生产各阶段进行实时监控。为保证地面生产的顺利推进,制作部积极组织编制各船分段综合作业线表初稿,让分段制作、舾装件制作、管子制作均以此为生产安排主线,同步开展生产,同时建立《分段工序进度看板表》、《生产前准备看板表》和《分段胎位看板》,对生产各阶段进行实时监控与沟通。
强化生产前准备,减少待工,协调施工时机确保完整性施工。积极与上道工序部门进行沟通,对于将有影响分段完整性的资材提前预警,同时按周/月将分段上胎、离胎信息及时发给相应的管子制作以及安装部门,为管电舾与分段制作的同步做好准备,减少分段在地面转运的次数和流转周期,逐步促进地面场地利用率及物流周转效率的提高。
及时积极协调,与地面指挥部及起运作业区及时沟通做好地面总组的策划工作。及时调整分段施工批次,良性推动四线吊装状态,拉动四线有序生产,控制分段制作节拍,减少场地压力。
制作部积极落实“全面把握,系统策划,分解目标,落实责任”的工作思路,从抓基础管理着手,在完成生产任务的同时,积极总结经验、吸取教训、及时调整,不断提升综合管理水平。(制作部综合管理室)
修船事业部:充分利用余料
修船事业部承接到的渔船项目,要求在2015年年底全部交付。由于场地有限,现有的两个外场胎架作业区均已被海工分段上建所使用,因此,该事业部决定将2#干坞旁将近2000平方米的废铁池及6S摆放区域改造成渔船胎架区域。如此大面积的胎架制作,对钢材的需求量非常大,负责施工的船体工程部几经考虑,决定不另外申购钢材,而是利用三月份进厂维修的“妈祖”轮和“朱娜斯”轮割换下来的废钢余料制作胎架。两船废钢再上2号干坞现有的抬船架和钢墩,废余料总吨数达到110吨左右。船体部将从船上割除的旧板材加工折边成角钢,共1400米;再利用2号干坞的抬船架以及一些Φ490的圆管制作胎架基础梁。5月初,渔船胎架全部完工,使用废余料约300吨,节约成本100多万元。
有了这样的成功经验,修船船体部决定,未来对于012浮船坞及028浮船坞的抬船架改造,也充分利用废余料,竭尽所能变废为宝,把“成本管控”深入到每一个项目,每一细微之处。(邱耀双 付立东)
设计二部电装室:从源头抓成本管控
设计二部电装设计室坚决执行公司“成本管控,提质增效”精神,“成本管控人人参与,提质增效人人有责”的降本意识已经贯穿整个设计流程的始终,大家积极应对,力争打好每一场降本攻坚战。
近期,在几型新建船舶的设计初期,设备技术协议谈判过程中,电装设计室相关设计人员精打细算,不墨守成规。他们勇于向《技术规格书》叫板,通过和船东据理力争,将规格书中有超配要求的设备降回符合规范的一般使用要求的设备,这一措施取得了明显的降本效果。比如,12800DWT沥青船的船用电缆,规格书中要求的电缆为“动力电缆双护套,信号电缆双屏蔽”,经与船东确认沟通,将动力电缆更改为普通单护套电缆,信号电缆更改为双绞单屏蔽电缆,特殊要求的才采用双屏蔽电缆,动力电缆节约成本12%左右,信号电缆可节约成本17%左右。按照预估电缆用量,可节约成本约22万元人民币。该船的液位遥测控制站,规格书要求“机舱集控室,货控室,驾驶室共4台工作站”,经与船东沟通,采用AMS 一台工作站共用显示液位信息,取消驾驶室的工作站,货控室取消一台工作站,仅保留一台工作站,共节约成本约3万美元。在对MMC887侧推厂家提供的电机品牌供货深入了解下,将规格书中要求的冷却方式为空水冷的电机改成了体积小、工作效率高,且完全满足HAB振动噪音要求的水水冷电机,比空水冷电机价格便宜5万欧元。(陈旭生)

