人力资源部努力在培训工作中实现提质增效
为贯彻落实职代会精神,实现“提质增效”,人力资源部各科室制定了全年的管控措施和提质方法,在实践中取得积极成效。
一是严格审核培训项目和培训人员,坚持以内训为主,送外培训为辅的原则,大力挖掘内部师资的资源,培养内训师的能力,减少不必要的培训项目和培训人数。如注册船舶安全工程师培训节省费用约21万元。
二是充分利用政府的补贴政策,让员工受惠,减少公司成本支出。利用人力资源和社会保障局的培训券、广州市总工会的学历提升援助资金, 2015年申请资助21万元;利用广东省高校毕业生就业见习基地资质,针对广东省就业局申请应届毕业生就业补助,每人每月900元,可补助半年,按今年入职应届毕业生280人计算,可节省151万元。
三是在H1193大拖军品建造人员上岗培训当中,合理安排培训时间,利用周末和班后时间进行培训,考试用的试板都是余料。下一步将在公司内建设一个焊接装配实训场,以提高工人的技能水平,保障产品的质量。(郭伟忠)
利用余废料制作中间产品、产品标准件
为积极响应降本增效工作要求,文船重工舾装工程部主动作为,通过利用生产过程中产生的余废料制作中间产品和产品标准件,达到提高材料利用率和节约工时和动能的目的。
舾装工程部通用的中间产品和产品标准件有三角垫块130×130×10×R25;船用标准眼板A0.5、A1.0、A2.0,厚度分别为13、15、20mm;花钢板手孔盖Φ160×Φ25×5、固定扁铁150×50×5等十几种类型。而舾装工程部制作的舾装件,如舱口围、雷达桅、锚缆机座、货舱风管等,常用的板厚为5~20mm。为此,部门在套料的空余处套入合适板厚的中间产品或者产品标准件;同时,由于舾装工程部制作的产品种类繁多,余废料相对比较难再次利用,部门通过利用以往已经产生的余废料来制作中间产品或产品标准件,逐渐减少余废料的库存。
通过以上两种途径,不但提高了材料的利用率,减少了余废料的产生,而且也减少了余废料再使用过程中的损耗。(舾装工程部 陈润)
技术工种复合 降本成果突出
随着重工非船产品生产物量逐步扩大,数控套料工作也变得越来越重要。重工公司技术开发部有2名专门从事套料的工艺员,采用沪东套料软件,上半年大概有5962吨数放套料工作,其中1月和4月套料人手不足、任务紧、负荷重。为解决套料集中问题,之前一般采取外委方式,但存在套料要求不一样、后续处理和修改麻烦、套料利用率难控制、套料时间过紧等问题。为彻底解决好该问题,同时为响应公司技术工种复合以降本增效的要求,技术开发部经反复考虑并征求意见后,决定先试着安排和培养部门多名电气和结构工艺员做兼职套料员,协助数放套料工作。
自实施该方案以来,兼职套料员在专职套料员的悉心指导下,通过认真学习和实操,逐渐了解并掌握了套料软件的使用,部门整体套料工作逐步进入正轨,较好完成了200T-3#门机、900T门机、钢浮箱&箱涵预埋件、32t龙门吊等套料工作,未出现较大套料质量问题,较好解决了套料人手不足、任务紧、负荷重问题,同时为结构工艺的计划安排创造了必要设计时间,并且进一步平衡了部门各工种之间的工作负荷,降本增效效果非常突出。(陈奕嘉)

