2018年,公司承接的深中通道海底隧道GK02合同段管节钢壳开工,该项目包括8个标准管节,6个非标准管节,1个实验段管节。
每一个管节钢壳的平面如标准篮球场般大小,重达万吨,体量相当于一艘10万吨级船舶,焊缝长度更是超过280公里,但钢板平整度误差不得超过4毫米。
公司虽然具备不同类型板材焊接经验,但大面积、高精度的管节焊接,让施工人员倍感压力。
<止水带安装在端钢壳>
“尤其是与止水带接触面相连接的端钢壳(安装止水带的结构部位),这块平整度误差要低于1毫米,才能通过验收”参与了多个管节建设的梁俊民回忆道“如果说止水带相当于水杯盖里的橡胶圈,那么这个部分就是压实橡胶圈的结构件,相互配合,才能确保沉管对接后百年不滴水”。
<保型长排>
然而,这一个小部位的报验成绩却一直不理想。为了能踏平管节交付前的最后一道坎,公司组织成立攻关小组,以多管齐下、多方尝试的方式开展集智攻关。攻关小组通过采取加强对该部件焊接前平整度的把握、采用专用数控下料的保型长排,以7字码形式与端面板相连,焊后选用抛光机或抛光磨片对对接缝区域进行打磨等多项工艺改进,逐步提升质品质。
经过近一年的摸索,至E30管节建造时,端钢壳、端面板局部平整度合格率从首个管节的79%提升至98%,整体施工周期缩短一半,其中,平整度处理周期缩短至2天,后续管节均能一次通过各方验收。
| 审核:田 勇
| 素材提供:梁俊民
| 编辑:陈小瑜


