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【创新创效】破解H2434超长超宽板下料难题

【创新创效】破解H2434超长超宽板下料难题 中船黄埔文冲
2022-12-14
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导读:攻坚克难 达成任务

公司承建的GREEN WOELD公司1900TEU系列船原计划在龙穴厂区建造,但为最大化合理、高效统筹使用两厂区资源,船海事业部经综合策划后将第4船调整到文冲厂区建造。由于系列船均按照龙穴厂区的生产作业能力进行设计,其中4个大环型总段的12个分段划分尺寸为14米,共有368件(1170吨)分段板材规格超出文冲厂区的场地能力。


如何破解?


订货优化,破解预处理难题。

H2434设计订货单下发后,发现较多钢板超出文冲厂区预处理能力,经作业区反复研究,以厂内消化为主的要求尽量压减委外作业量,但仍有368件钢板超出预处理车间作业能力。

经与生产运行部多方协调,最终确定内委龙穴厂区协助负责这批钢板的预处理,并从降本提效的角度出发,推动钢板分开到货。在各方的共同努力下,368件钢板直接发货到龙穴厂区预处理后再送到文冲厂区,不仅节省了转运费用,施工周期也得到了保障。


提前集配,纸上分料、送料解生产准备难题。

开工建造前一个月,作业区联系船体设计室提前下发下料图,作业区进行材料纸上集配,将368件超长超宽板精确定位到每一个切割指令,并根据下料加工计划制定材料需求批次及需求日期,发给相关单位及领导, 共同协商解决材料预处理以及按要求到货问题。



双车联吊破上平台难题。

制造二部吊车能力最长吊运为12.5米,极限为13米,而H2434最长钢板为15米。为解决该问题,经过现场反复研究,借用分段脱胎经验,采用磁吸加板钩双车联吊的方式上平台,大板件斗集中吊运下平台及运输,有效解决了超长板无法吊运难题。


长短搭配下料解效率困局。

因超长板太多,等离子平台由以住同时上料2~4件,变成一次只能上料1件板,切割效率大大降低。

为有序下料的同时保证效率不降,现场试验并研究,从预处理集配,将分段分规格集配,对其它常规钢板再按尺寸二次细分出长、短板,下料时超长板与短规格板搭配下料,下料效率得到大大提升。


提前出料破堆放难题。

下料难,堆放更难,1件板需占平时的2个堆位,且大板件斗数量远远无法满足需求。作业区在部门的协调下,适当调整下道工序施工计划,提前安排落实超长分段的小组、上胎顺序,做到快进快出,运转流畅,解场地难题。


在制造二部党支部全面坚强的领导下,在制造二部大干第四季度创先争优主题党日活动的引领下,制造二部加工作业区党小组带领全体员工积极迎战,经过加工作业区全体员工全力奋战,H2434船下料加工任务保质保量按要求完成。

| 审核:黄崎峰

| 文图:曹典江 

| 编辑:陈小瑜


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中船黄埔文冲船舶有限公司是中国船舶集团旗下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业,是国内军用舰船、公务船、支线集装箱船、挖泥船和海洋工程的主要建造基地
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