公司承建的GREEN WOELD公司1900TEU系列船原计划在龙穴厂区建造,但为最大化合理、高效统筹使用两厂区资源,船海事业部经综合策划后将第4船调整到文冲厂区建造。由于系列船均按照龙穴厂区的生产作业能力进行设计,其中4个大环型总段的12个分段划分尺寸为14米,共有368件(1170吨)分段板材规格超出文冲厂区的场地能力。
如何破解?
订货优化,破解预处理难题。
H2434设计订货单下发后,发现较多钢板超出文冲厂区预处理能力,经作业区反复研究,以厂内消化为主的要求尽量压减委外作业量,但仍有368件钢板超出预处理车间作业能力。

经与生产运行部多方协调,最终确定内委龙穴厂区协助负责这批钢板的预处理,并从降本提效的角度出发,推动钢板分开到货。在各方的共同努力下,368件钢板直接发货到龙穴厂区预处理后再送到文冲厂区,不仅节省了转运费用,施工周期也得到了保障。
提前集配,纸上分料、送料解生产准备难题。
开工建造前一个月,作业区联系船体设计室提前下发下料图,作业区进行材料纸上集配,将368件超长超宽板精确定位到每一个切割指令,并根据下料加工计划制定材料需求批次及需求日期,发给相关单位及领导, 共同协商解决材料预处理以及按要求到货问题。

双车联吊破上平台难题。
制造二部吊车能力最长吊运为12.5米,极限为13米,而H2434最长钢板为15米。为解决该问题,经过现场反复研究,借用分段脱胎经验,采用磁吸加板钩双车联吊的方式上平台,大板件斗集中吊运下平台及运输,有效解决了超长板无法吊运难题。
长短搭配下料解效率困局。
因超长板太多,等离子平台由以住同时上料2~4件,变成一次只能上料1件板,切割效率大大降低。

为有序下料的同时保证效率不降,现场试验并研究,从预处理集配,将分段分规格集配,对其它常规钢板再按尺寸二次细分出长、短板,下料时超长板与短规格板搭配下料,下料效率得到大大提升。
提前出料破堆放难题。
下料难,堆放更难,1件板需占平时的2个堆位,且大板件斗数量远远无法满足需求。作业区在部门的协调下,适当调整下道工序施工计划,提前安排落实超长分段的小组、上胎顺序,做到快进快出,运转流畅,解场地难题。
在制造二部党支部全面坚强的领导下,在制造二部大干第四季度创先争优主题党日活动的引领下,制造二部加工作业区党小组带领全体员工积极迎战,经过加工作业区全体员工全力奋战,H2434船下料加工任务保质保量按要求完成。

| 审核:黄崎峰
| 文图:曹典江
| 编辑:陈小瑜

