大数跨境

“同济”号设计团队:在“不可能”的浪尖上,稳住“同济”号设计舵盘

“同济”号设计团队:在“不可能”的浪尖上,稳住“同济”号设计舵盘 中船黄埔文冲
2025-07-15
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自“同济”号立项伊始,黄埔文冲技术中心便抽调了一批技术骨干组建攻关团队,该团队开创性地创造了一系列新思路、新方法和新工具,取得了显著成绩,回顾往昔,“同济”号每一处细节都凝聚着设计团队的智慧与担当。
伴随着汽笛长鸣、鞭炮声震天,在一片热闹喧嚣中“同济”号迎着正午的阳光缓缓驶离公司码头。那些团队作战,与时间赛跑,使“同济”号从一纸蓝图到劈波斩浪、深蓝征途的日日夜夜,此刻化作汹涌的潮水,猛烈冲击着团队成员的胸膛。


一半人手抽走,双倍干劲顶上

走出领导办公室,总工艺师李正华心头一沉,如今“同济”号刚进入生产设计阶段,就需要抽调一半人手去支援其他项目,后续工作如何开展成了目前急需解决的问题。

“虽然我们人手不足,但是开工节点耽误不得!”周例会上,李正华说出了多日来冥思苦想的出图方案:“在现有人手的情况下,一、梳理图纸需求,与总体所重新明确供图清单,协调优先供应各专业急需主船体图纸;二、各专业优先安排主船体出图,保证现场连续开工需求;三、完成主船体出图后,协调所有力量主攻上建出图。”大方向已定,各主管立即紧锣密鼓地布置下去。

为了尽可能减少设计返工,李正华还积极与设计院、审图中心沟通,进行退审意见闭环,同时邀请设计院来厂配合处理生产设计放样阶段的技术问题,他忙碌的身影也为出图计划顺利开展打下一针强心剂
就在各专业全力推进生产设计出图计划的时候,船体设计主管付磊接到了一通来自生产现场的电话。电话里那句“胎位和现场生产计划调整,部分结构图尽量提前下发”仍在他耳边嗡鸣。他打开科室生产任务线表仔细查阅后,逐一找到设绘人员进行沟通,重新梳理进度、结合当前设绘人员的工作量,评估部分分段图纸提前下发的可能性。
办公室里,噼里啪啦敲击键盘的声音此起彼伏,突然一道声音传来,打破了办公室的出图节奏。“付工!‘同济’号外观造型又改了!”大家的目光都集中在付磊身上。“同济”曲面繁多,线型复杂,光上建外形就修改了好几版,在如今紧张出图的情况下重新修改外形,确实让人头大。

之后的日子里,付磊和黄红松闷头扎进新上建外形型线的修改处理中,为了不影响设绘人员的出图节点,他和黄红松需要把划分曲面、剖切出型线以及光顺型线的工作不断往前赶。最终,在所有人的共同努力下,部分图纸竟奇迹般地比原定计划提前两周抵达了现场,为现场施工争取了更多时间。


缆线迷宫中闯出DP椅安装路

办公室天花板的白炽灯在电气设计主管蔡皓鹏布满红血丝的眼里晃成一片白雾。他盯着电脑屏幕上的DP椅图纸资料:定型产品、空间有限,数十个设备、近百个接线端口……如何布局?如何分配?这DP椅内部压根儿没有接线端!
“没有条件,那就创造条件!”蔡皓鹏移动鼠标,在DP椅资料上重重画了个圈。
DP椅上安装不下太多设备,那就在附近加装设备柜,内部没有接线端口,那就外置接线盒并将端口装在接线盒上。蔡皓鹏对着近百个端口清单,逐一核对功能,合并功能重复、砍掉预留冗余的端口,还为每个端口的接线规划好路径。
前期设计方案确定好,接下来就是安排厂家进行现场安装。然而意想不到的问题出现了,由于船体曲面线型,现场工人无法将DP椅显示器立柱按预期方案安装在正前方。
蔡皓鹏沉默着,围绕DP椅缓缓踱步,“按原方案行不通,那就外加气动伸缩架。”外置气动伸缩架,不用时可将显示器放置在DP椅两侧,使用时利用伸缩架将显示器置于人眼可见的舒适区。经过一系列评审,最终新的方案重新安排下去,DP椅也成功安装在船上。


毫米级刻度上“较真”

虽已是年底,广州的热气依然没有散去,龙穴厂区船台上热浪蒸腾,巨大的船体轮廓在烈日下延伸。然而,在艉部区域,一股无形的压力却比热气更让人窒息。
舾装设计主管林楚霞,这位以严谨细致著称的设计主管,此刻正蹲在承载关键使命的基座面前。“同济”号艉部A架基座设计时预留加工余量5mm,实际加工余量竟只剩下区区3mm!加工余量被极限压缩,一旦安装失误就会导致整个基座报废,重做基座起码两个月,工期严重延误。
项目组召开紧急会议商议对策,现场气氛凝重。总工艺师李正华面色沉重地看着在场的所有人:“同志们!现在摆在我们面前的不仅仅是加工余量的问题!艉部A架基座完全封闭,传统做法是反面贴陶瓷衬垫、单面深融焊来完成基座腹板与甲板面的焊接工作,但“同济”A架基座腹板厚度40mm,采用传统做法,焊接质量无法保证,多次返工将会间接影响焊缝质量及面板的变形量!同时,吊舱推进器进舱需要在紧挨着A架基座的甲板面各开3000mmx2800mm的工艺孔,先装A架基座后开孔会导致基座变形,先让吊舱推进器进舱再装A架基座无法确保船舶的下水节点。如何同时保证精度、工艺和工期?”
难!太难了!三个技术难点,任何一个点都能影响着项目的进度,更别提三个难点一块处理?有人表示3mm加工精度根本做不到,有人则对工期表示悲观。一直沉默倾听的林楚霞站了起来,走到三维模型前指向艉部A架。“我有一个方案”她沉稳地说,“让吊舱和A架同步安装。”
“林工,风险太大了!空间干涉、精度互相影响怎么办?”立刻有人质疑。“风险确实存在,但可控!”林楚霞早有准备,她重新起草了一份A架基座安装工艺方案,这份基于深厚技术功底和周密思考的方案,最终说服了在场的项目组成员。
林楚霞亲自带着方案和项目组多次组织各方代表进行工艺交底。在同步安装的日日夜夜,她和李总师几乎“钉”在了船台,全过程跟踪主甲板火工作业、定位和安装精度。
当最后一份检测报告确认艉部A架基座精度完美达标,吊舱也稳稳就位且精度完全符合要求时,众人悬着的心彻底落下。原计划3.5个月的硬仗,在林工和项目组主导的创新方案下,奇迹般地仅用了2个月就高质量完成。


风浪中完成静音性能测试

航行试验过程中,舱室振动与噪音、水下辐射噪声试验是最难啃的“硬骨头”之一,这不仅是对船舶性能的检验,更是对船上试航团队意志和智慧的极限挑战。
窗外夜色渐深,平静的海面因“同济”全速推进翻滚起墨色浪花。为了保证项目周期,主机负荷试验必须在当晚完成。期间,设备振动及舱室噪声也必须同步测量完成,整个测试过程需要走遍所有舱室测量舱室噪声。
全速破浪前行引起船身持续颠簸,脚下的甲板不再是坚实的平面,每一步都伴随着突如其来的下沉或倾斜,平衡感被彻底打乱,眩晕感如潮水涌来。尽管因为晕船导致身体不适,总工艺师李正华、轮机设计主管游奇峰仍抱着设备穿梭各个舱室记录数据,“数据不能断,精度不能丢,再坚持坚持!”李正华拍着游奇峰的肩膀鼓励道。
面对振动、噪音超标的舱室,他们立即进行严密排查,记录超标源头,联系人员进行减震降噪处理。当第一缕晨光刺破海平面,最后一组数据成功采集——看着手中的记录本,所有数据完美达标,“同济”的静音性能再次得到验证,为顺利完成试航任务奠定了坚实基础。

从初期的各种工艺论证,到项目的顺利验收,团队成功攻克多项技术难题,促进了公司科技成果的持续积累和迭代应用。未来,团队将不畏艰难、砥砺奋进,不断攀登科技高峰,为公司高质量、跨越式发展提供强有力的科技支撑,为加快建设海洋强国事业、服务国家重大科技需求贡献新的力量。


| 审核:曹   荣
| 投稿:设计一部
| 编辑:邱海杰

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中船黄埔文冲船舶有限公司是中国船舶集团旗下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业,是国内军用舰船、公务船、支线集装箱船、挖泥船和海洋工程的主要建造基地
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