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持续改善 创造价值丨越秀集团第二届持续改善提案速览 (二)

持续改善 创造价值丨越秀集团第二届持续改善提案速览 (二) 越秀集团
2025-04-15
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本期,将为大家分享的是来自越秀交通以及越秀乳业的10个改善提案。


通过对这些优秀改善提案的了解,我们能够看到,越秀人立足于自身所处的岗位,时时刻刻对日常工作进行认真地观察,积极地进行思考,进而提出并实施改进措施。他们以小的成本投入,实现了工作的大提升,让我们充分感受到推行精益管理行动为生产经营所带来的源源不断的新动力。



01

「越秀交通」

优化声屏障结构及材料设计

降低成本

改善前

按照环评要求,要在北二环改扩建。通过施工图预算与近10年典型项目数据对比分析发现,工程用钢量偏高、加筋亚克力板偏厚,材料消耗处于行业中上水平,且存在全封闭声屏障遇火灾屏体熔化掉落的风险。提案拟从降低造价、提升安全水平着手优化声屏障结构及材料。

改善措施

1.合并声屏障、公路砼护栏结构,其兼具了防撞、隔离噪声的功能,降低声屏障的材料用量;中分带2排钢结构纵向支撑体系优化为1排支撑体系。


2.优化全封闭声屏障屏体布局,提升安全水平。

改善效果

1.有形效益:累计降低工程造价约3000万元。


2.无形效益:一是减少了1次占道施工,间接减少对交通营收的影响;二是提升了设备安全水平,减少后期维护费用。

▲改善前

原设计全幅声屏障采用2排钢立柱、纵向连接支撑体系

▲改善后

全幅声屏障简化为1排钢立柱、纵向连接支撑体系

▲改善前

原设计护栏与声屏障分离

▲改善后

护栏与声屏障合并设计


02

「越秀交通」

提高智能收费设备

投卡区域读卡成功率

改善前

2023年,越秀交通统筹研发了投卡式智能收费设备,投入使用后减轻了收费一线人员压力、降低了人工成本,目前尉许(兰尉)公司在使用过程中发现,因司机投卡力度、角度不同,使通行卡弹出读卡区或二次弹跳,造成收费系统无法正常交易。根据后台系统日志及收费员反馈,每天约500辆车中就会有20辆左右出现该情况, 每辆车处置需花费5分钟左右,影响车辆顺畅通行,引起司机、驾乘人员抱怨。

改善措施

1.在投卡区域增加毛绒材质底座,缓冲通行卡与投卡区域接触时的力度,防止弹跳。


2.在智能收费设备关键位置,如投卡区域、支付扫码处、ETC刷卡处等增加醒目的提示标语,方便司机快速使用智能系统。

改善效果

1.有形效益:过车平均耗时降低18秒,较改善前降低35%。


2.无形效益:一是减少司机等待时间,提升司乘满意度及对智能收费设备的认可度。二是已在越秀交通所属项目公司22个收费站,25条出口智能收费车道进行了推广应用。

▲提示标语改善前

▲提示标语改善后

▲投卡区改善前

▲投卡区改善后


03

「越秀交通」

使用智能断路器

降低办公区耗电量

改善前

提案员工注意到在下班后,仍有办公室灯光和电脑屏幕未关闭的现象,为了解情况,以下班后10小时为监测期,对办公区的电耗进行了多日的连续监测。结果显示,在设备已关机且处于待机情况下,办公区平均有17.7度电的消耗,中央空调外机的耗电量更是高达38度。基于上述监测数据,一年时间办公楼因此浪费的电量约为20330度;同时,电器长期待机不仅容易造成设备损坏,还可能引发火灾。上述情况急需采取相应措施,减少能源浪费,降低火灾风险。

改善措施

1.采购了具有手机远控功能的智能断路器替换现有的办公室空气开关,实现在办公室下班后定时断电,上班前定时送电,解决电脑、空调、打印机、投影、饮水机等电器待机带来的用电问题。


2.通过公司现有的防火墙以及增加软VPN认证的方式提供安全的访问模式,避免因使用远程设备造成公司的信息安全风险,确保网络安全。

改善效果

1.有形效益以平临高速新城区办公楼为例,一年可减少浪费20330度电,折合费用约17280元。


2.无形效益有效降低了办公室因电器长时间待机而诱发火灾等安全事故的风险。


04

「越秀交通」

应用钢渣沥青混凝土

降低路面养护成本

改善前

在推进大广南高速路面养护施工时发现,采用常规玄武岩沥青混合料进行路面养护后,面层在荷载、降水、材料性能及施工条件限制等因素影响下,会出现耐久性较差的问题。运行一段时间后,易出现性能衰减、波浪拥包、开裂等情况,导致局部路段PQI指标下降,该指标低于92将被行业主管部门督办整治。

改善措施

1.提高道路PQI得分,参照规范要求明确钢渣集料的准入标准,针对大广南的实际路况调整配合比,严把原材料质量关,严控施工过程中的工艺流程,使得分低于92的路段技术指标得到显著改善。


2.新型材料选定,与科研单位密切沟通了解钢渣沥青混凝土的应用研究和路用性能,并对省内已经应用路段进行现场调研后,决定采用钢渣代替玄武岩作为粗集料来制备上面层沥青混凝土,并在多个路段试点。

改善效果

1.有形效益:试验段共计节省养护施工成本5.45万元。


2.无形效益:一是应用钢渣替代天然石料作为沥青混合料集料,可以延长道路使用寿命;二是路面PQI指标、抗滑指标、耐久性的提升,提升了过往司乘的驾乘体验;三是有利于减少天然资源的开采以及环境污染。

▲改善前

▲改善后


05

「越秀交通」

减少称重车道货车跳磅频率

提升称重准确性

改善前

本人在工作中发现,水沥站入口05车道在更换称重设备后,大型货车通行时称重数据失准率偏高。经现场勘察,确认核心问题是秤台安装存在5厘米高度差,当货车通过时,极易引发跳磅现象,导致司机频繁退出车道,极大影响通行效率。

改善措施

结合秤台面和车道地面的高度差,利用沥青混凝土将坡面距离从原来的50厘米延长至150厘米,避免了重新安装秤台或将路面整平造成的工程量大等问题,有效降低货车反复称重频率。

改善效果

1.有形效益货车日均复称数辆由20辆下降至2辆,称重准确性提升90%,通行效率累计提升75%。


2.无形效益:一是降低工作人员现场指引车辆复称的安全隐患;二是提升了客户通行体验;三是延长秤台使用周期,降低日常维护成本。

▲改善前

▲改善后

06

「越秀乳业」

增加小零件改善500毫升

屋顶包乳酸菌产品包装质量

改善前

2024年,公司推出500ml乳酸菌奶加盖产品,但每次生产该品种时总会出产品封合不良的问题。经调研发现,公司屋盒加盖设备只有1条生产线,分别需要生产946ml和500ml加盖产品,由于946ml底部是凸起的,500ml底部是凹的,这两种品种在切换生产线时会存在严重的高低差问题,导致上述问题出现。

改善措施

测量每次切换产品时设备所需要的调整量, 制作工件增加压片的长度,当生产500ml加盖产品时安装工件,当生产946ml产品时拆除工件,避免500ml产品封合不严。

改善效果

1.有形效益日均节约调机时间1小时、包材100只,日均节约费用220元,全年可节约80300元。


2.无形效益:解决500ml产品封合不严问题。

▲改善前

▲改善后


07

「越秀乳业」

产房隔离门改造

降低犊牛转运风险

改善前

本人在推进预防新产牛只应激顶人工作时发现,产房工作人员转移产后新生犊牛时 ,由于新产牛一直守在新生犊牛旁边,产房工作人员在无任何防护措施的情况下转运新生犊牛 ,新产牛产生应激反应,进而顶伤产房工作人员 。

改善措施

通过将原有固定的围栏门加长并改为可伸缩式隔离门,当接产保健作业人员靠近转运新生犊牛时,将围栏门延长固定,从而将自己与新产牛通过围栏门隔离,有效地防止新产牛只顶人,杜绝牛只伤人事件发生。

改善效果

将接产保健人员与新产牛只有效隔离,杜绝牛只伤人事件发生。

▲改善前

▲改善后


08

「越秀乳业」

改装装置、合并工序

提升生石灰抛洒⼯作效率

改善前

本⼈在牛舍安全检查时发现,⼯作⼈员在⽜舍内进⾏抛洒生石灰⼯作时,旋耕车辆在⼈员后⽅跟随进⾏旋耕作业,存在⼈车交叉⾏为,易发⽣车辆伤害事故;此项⼯作需2名员⼯⼈⼯进⾏翻刨和铺洒生石灰,抛洒⼈员存在吸⼊石灰粉尘带来的职业健康风险。

改善措施

优化设备车辆和作业流程,同时采购抛洒机,将其与车体液压系统安装连接,安装至旋耕机前段,保证先喷洒石灰再进⾏翻刨卧床。

改善效果

1.有形效益:原先两人工作变为一人,降低人工成本50%


2.无形效益:减少人车交叉作业行为,避免车辆事故发生,同时提高作业效率。

▲改善前

▲改善后


09

「越秀乳业」

在叉车加装人脸识别装置

杜绝无证驾驶风险

改善前

在生产车间,由于部分员工安全意识淡薄,有时没有按照安全规定,未佩戴安全带进行叉车操作;日常仅能通过培训、检查手段促使叉车司机按要求佩戴安全带。

改善措施

1.通过安装叉车安全人脸识别系统,提前录入持证叉车司机人脸数据,刷脸方能启动。


2.安装叉车座椅开关与安全带串联装置,要求叉车司机佩戴安全带作业。

改善效果

无形效益提高叉车司机作业安全性,减少事故发生。

▲改善前

▲改善后


10

「越秀乳业」

增加链道连接生产线与包装线,降低人力成本,减少质量风险 

改善前

现场巡检时发现,四万设备生产集束产品后,需要人工运输到二次裹包线进行二次包装,现场需要两人运输产品;夏季,不能及时在二次裹包线裹包完成的产品,需要放到小冷库暂存,需要包装时再运输回裹包线包装,造成人员重复的运输工作且影响产品质量。

改善措施

利用闲置链道19米、弯道两个、驱动头两个、从动头两个、0.55KW电机两个、电线25米,在不影响现场维修工作的前提下,在十二联4万产线和裹包线之间增加链道。

改善效果

1.有形效益:增加链道后,人员从原先16人下降至7人,节约9人,同时省去二次包装费用,年节约75万元。


2.无形效益:减少产品二次搬运和低温酸奶在室温下的存放时间,保证产品温度,提高产品质量。

▲改善前

▲改善后


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